贵阳龙工855装载机举升大臂油缸价格 铲车配件厂家
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产品描述

品牌龙工 型号转向/转斗/动臂 适配车型30/50装载机 发货地山东临沂 发货方式物流托运 包装木箱
装载机变速箱空挡或挂挡后,变速压力均低整机行走无力?出现故障的原因:变速箱内传动油量不够,变速箱油底壳滤网堵塞,行走泵损坏、容积效率低,减压阀或进口压力阀调整压力不当,行走泵吸油管老化或拆弯严重。排除方法:加足变速箱内液压油加至怠速时油标中位,更换行走泵,更换或清洗滤网,重新调整压力达到所规定范围内,更换油管。
操纵换向阀,测试被试液压缸在空载时的运动情况,看是否有阻滞,停顿现象,使被试液压缸活塞杆分别处于液压缸两端,测量活塞杆可以移动的 大距离是否符合使用要求,完全关闭两个单向节流阀,并使被试液压缸活塞杆分别处于液压缸一端,施加额定压力,打开量杯处的开关,用量杯测量其内泄漏量,使被试液压缸活塞杆分别位于液压缸两端,对两工作油腔分别施加5倍额定压力,保持数分钟,观察所有零部件是否有破坏或变形等现象。装载机执行元件主要是指液压缸。液压缸的主要功能参数是其动作机能和耐压性能。调试方法如下:打开两个单向节流阀各接合面是否有漏油现象。对出现问题的液压缸,应进行更换或重新修理。
在对液压元件进行测试与调整之后,还应对液压系统的整体进行细致的调试,以达到各元件的合理协调工作,保证液压系统工作的稳定可靠。液压系统的整体检测和调试包括空载调试和负载调试。在具体检测之前,要检查所要调试的装载机液压系统的安装是否正确,液压管路是否正确可靠,液压油牌号是否正确,是否符合清洁度要求,油箱内的油液高度是否符合要求,确定无误后,方可进行整体调试。2装载机液压系统的检修与保养为了保证装载机液压系统的整体性能和技术指标。
并将各个液压元件的参数在系统中调整到规定的技术要求,使整机工作性能稳定可靠。调试时,先空载启动液压泵,以标定转速运转,检查液压系统传动装置是否有异常响声,同时,观察仪表盘上的油压及油温表示数是否正常,一切正常后,再进行下面的操作。确定液压泵工作正常后,依次操纵各操纵杆,使各执行元件分别在空载下运行,速度由慢到快,行程也要逐渐增加,直到低速全程运行以排除系统中存在的空气。接着在空载条件下。空载监测和调试空载调试的目的是检查各液压元件在系统中工作是否正常使各执行元件在正常的工作程序下进行无负荷运行。检查各动作的正确性和协调性,检查各动作启动,停止,速度转换时的平稳性,检查是否有误动作和“爬行”,冲击现象。一般空载运行L-2h后,再检查油压,油温,泄漏等情况是否符合要求。
虽然在元件调试过程中进行了各种参数的调整与测试,在空载调试过程中,还要合理地调整系统中各个调压元件的压力值,以保证整个系统工作正常,稳定。因为系统压力值调整不当既会造成液压能的损耗,使油温升高,又会影响动作的协调性,直至使机械产生运行性故障。调节压力值要按使用技术规定或按实际使用条件,同时要结合实际使用的各类液压元件的具体结构,数量和管路情况作具体分析来确定调压范围。
是否能够实现预定的工作要求,如速度负载特性,泄漏是否严重,作业能力是否达到设计或维修要求,液压系统油温是否在允许范围内等等。负荷调试应在多种可能的工况下进行,测试其对各种工况的适应能力。整个调试过程要本着从简单到复杂,从单个动作到复合动作的原则进行,并测试工作装置的所有动作。在测试过程中,对压力,流量,温度,噪声,泄漏等进行全程监视,发现问题要及时记录下来。有严重问题发生时。负荷监测和调试负荷调试的目的是检查液压系统在承受负荷后要立即停机进行检查和排除。调试过程中,对于数值不准确的性能参数,要依其工作原理对有关调整装置进行调整,使整机调试过程中的各性能参数逐步趋于正常,调整无效时,要进行检查分析,找出原因,对有关元件进行修理或更换。
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部分装载机存在一些不尽合理的地方,笔者根据多年的实践经验,针对装载机发动机,制动系统提出了一引起改进方案。发动机目前国内装载机普遍配装WD615系列发动机,在使用中也存在一些不足之处,建议改进如下:改进柴油滤清器的结构形式。把原结构变为一次性旋转更换滤芯,简化保养,提高燃油系统的可靠性。原设计的滤芯由于滤纸外露,*受到污染和损坏,增加了燃油系统发生故障的概率。
由于目前大部分工地没有的加油设备,为了提高柴油过滤系统的可靠性,建议在输油泵和油箱之间加装油水分离器和粗滤器。改进预滤器的结构形式。原预滤器结构由旋风管和废气喷射的排尘装置组成,由于工作环境恶劣,排气管*损坏。排气管损坏使预滤器失去作用。建议采用切向进气或者预滤杯等以粒径较大的粉尘。这种形式结构简单,清洗方便,寿命较长。
保养方便,不需要工具就可拆卸。原来的轴向密封滤芯一般都用中心螺杆安装,*造成滤芯变形,密封失效。制动系统目前国内的装载机制动系统,大部分采用气**油形式。四轮制动的单管路制动系统由空压机,组合阀,空气罐,单管路空气制动阀,加力器,盘式制动器及气管,油管组成。实际使用中*发生制动不灵,制动漏油等故障。为了提高制动系统的可靠性。建议使用径向密封的空气滤芯。这种密封结构可靠建议对以下部分进行改进:。
制动气压管路由单管路变为双管路,以提高安全系数。增加空压机到组合阀的铁管长度,采用多个U形排列,以增强输出空气的冷却效果,减轻组合阀橡胶密封件的老化。采用带干燥器的调压器替换现在使用的组合阀,以减少储气罐的积水。
在气**油制动系统中,加力器是非常关键的部件,对其储液罐应加装报警装置。可以采用以下两种结构:采用液位报警,使用浮子和舌簧开关以检测制动液液面的高低,适时报警,采用行程报警,若加力器活塞行程太大,说明制动系统有故障。采用液压制动系统,保留现在的盘式制动装置,去掉空压机,储气罐等装置,在液压系统中增加制动泵,调压阀,蓄能器,制动阀。
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主减速齿轮长期工作磨损造成啮合点不好,使主减速齿轮行驶时有响声,轴承磨损**过期限或轴承松动导致行驶时有响声,齿轮磨损过大,行驶时有响声。制动时发响,主要是由于制动底板弯曲变形,制动摩擦片铆钉松动和制动鼓损坏等导致驱动桥制动时发出响声。制动时车跑偏。由于装载机工作时间过久不可避免地使驱动桥的制动蹄表面粘上了油污,使制动力减小,因而使制动时出现车跑偏现象,再有制动间隙调整不当,亦可造成制动时车跑偏现象。驱动桥工作异常。行驶时有响声。主要原因有三点另外,轮胎的气压不足,已经不符气压标准,出现两侧轮胎气压不一致时,就导致出现制动时车跑偏故障现象。制动失灵。主要是由于制动鼓与制动蹄间隙调整不当或有油污,或制动摩擦片磨损**限,都能导致制动失灵。
多路阀阀杆间隙过大都有可能造成动臂举升后自行下沉。油浸过高。 主要的是两个原因造成的,一个是重负荷工作时间过长,一个是油量不足。 后才导致的油温过高的现象。方向盘回位后仍继续转向。这是一个其危险的故障。主要原因,由于转向器内四位弹簧片损坏导致方向盘回位后仍然继续转向,由于配油套和配油轴之间卡死或配油套与阀体之间卡死,导致了方向盘回位后仍继续转向。脚制动力不足。共存在六个原因,即制动分泵漏油。
液压系统压力低,造成了动臂提升力不足或转斗力不足,吸油管及滤油器堵塞使油路不畅导致动臂提升力不足或转斗力不足,油泵,油缸,管路内漏等原因也可以造成动臂提升力不足或转斗力不足,多路阀过度磨损,阀杆与阀体配合间隙**过规定值使动臂提升力不足或转斗力不足。液压制动系统工作性能减低或不稳定主要原因有:工作油变质,有异物进人或堵塞管路,滤油器堵塞或损坏,系统内产生空气等都可导致液压制动系统工作性能减低或不稳定。液压制动系统故障。动臂提升力不足或转斗力不足。主要是因为安全阀调整不当动臂举升后自行下沉。原因是动臂油缸的内漏制动液压管路中有空气,制动总泵皮碗损坏,制动总泵油液不足,推杆行程调节不当,制动摩擦片磨损到限。
导致蓄电池不充电或充电率低,发电机皮带过松或损坏,导致蓄电池不充电或充电率低,接线不牢,接触不良,导致蓄电池不充电或充电率低,调节器调节不当或有损坏,导致蓄电池不充电或充电率低。蓄电池容量不足。电解液比重或液面过低,板间短路,板磁化,导线接触不良,板活性物质脱落等等,均可导致蓄电池容量不足。发电机不发电。主要原因剩磁消失,磁场线圈断路,整流子接触不良,电住不灵活,电枢匝间短路。电气系统不正常。发电机正常而蓄电池不充电或充电率低。蓄电池板磁化这些原因的每一种原因均可导致发电机不发电。
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某一ZL40装载机两转斗油缸活塞杆紧靠头部均严重弯曲并引起油缸漏油。据该车操作人员反映,活塞杆弯曲时并没引起注意,只是由于油缸严重漏油时才发现两活塞杆已弯曲。后经现场机务管理人员分析,故障的原因可能是驾驶操作人员技能不熟练,盲目**负荷作业所致。故该车进厂修理时,仅对两弯曲活塞杆制定了冷压校正修理方案。但装车使用仅几个台班,两油缸又出现严重漏油,两转斗油缸活塞杆又在原弯曲位置发生弯曲变形。之后,使用单位购置了原来两套新转斗油缸总成,装车使用几个台班后两转斗油缸活塞杆再次在相同位置发生弯曲变形。
2、故障分析
该装载机工作装置采用反转连杆机构,动臂为单板结构,两摇臂铰接支撑点位于动臂中部横梁上。通常造成液压缸活塞杆弯曲,一般应为液压缸受轴向压力过大而失稳弯曲,即弯曲现象发生在转斗油缸活塞杆受 大弯曲力矩工况时。但对照已弯曲活塞杆弯曲部位及装载机作业工况受力分析,显然不属于液压缸因受轴向压力过大而弯曲。因为该活塞杆弯曲部位在紧靠活塞杆头部,也就是说在活塞杆接近完全收缩、 小行程时弯曲的,而此时装载机实际作业工况正处于铲斗前倾卸料位置,并非处于工作装置受力 大的典型工况。
通过对活塞杆弯曲部位分析以及对该装载机实际作业工况进行观察,发现在动臂 大举升高度,产斗在转斗油缸作用下前倾撞击动臂抖落物料时,转斗油缸与动臂横梁发生碰撞。进一步检查验证,发现两个转斗油缸缸盖法兰下侧均有碰撞痕迹,两转斗油缸安装部位下方的动臂横梁相应处也发现有碰撞痕迹。显然,两转斗油缸活塞杆弯曲现象发生的直接原因为转斗油缸与动臂横梁发生干涉所致。
在装载机工作装置结构设计中,除了满足使用性能、技术经济指标、劳动条件等要求外,还保证作业时构件间无运动干涉。而该故障是在运行工作几年后发生的,新车时并未发现有该故障现象,由此推断,该故障是在经过长期使用后工作装置部分某些机件结构运动参数发生变化所致。经检查工作装置部分:动臂、连杆、摇臂、铲斗及其铰接支点无变形、开焊、裂纹、移位 、松旷、咬死等现象;再检查动臂提升、铲斗翻转等技术参数指标,发现转斗前倾角远大于设计值45°。
拉动操作手柄向后移动,先导油进入比例先导减压阀,从比例先导减压阀出来的先导油控制主换向阀阀芯的移动,使工作泵的来油进入动臂油缸实现动臂上升。比例先导减压阀的输出压力越大,控制主换向阀阀芯的位移越大,主换向阀通过的流量越大,动臂上升的速度越快。当操作手柄拉至限位置时,手柄中的限位电磁铁通电,手柄在限位置被吸合。动臂以 大的速度上升,当升至动臂上位限位开关所限定的位置时,操作手柄限位电磁铁断电,手柄自动恢复到中位,动臂就可保持在所限定的位置。在动臂上升的过程中,若需要动臂在某一位置停留,则需将操作手柄退回中位。
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