南昌龙工8号液力传动油装载机全车油品
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产品描述

品牌龙工 规格16L/18L/200L 型号8#/46#/CH/CF 发货地山东临沂 发货方式物流托运 包装桶装
现在装载机在操作台上都有燃油表,所以检查起来也是非常的方便,只需要打开电源开关,就可以看到,但是燃油表 好大于10%以免在工作中出现因为燃油使用完毕而导致的熄火等原因,在燃油箱加油口下方有油位计,也可以通过油位计来判断燃油,当油位计降低到 低油位时,请及时添加燃油
装载机转向沉重排除方法,以及导致泛起装载机转向沉重故障现象的常见原因:假如先导压力值正常,那么就继承检查装载机的管路连接,查看有没有有没有泄漏,管路接头有没有梗阻,装载机液压缸有没有内漏等。装载机先导压力值的调整方法是:先,先用的拆卸工具松开溢流阀锁紧螺母,然后假如是先导压力值偏小,就向顺时针方法调大先导压力值,假如是压力值偏小,就向逆时针方法调小。调整先导压力值后,装载机转向沉重故障排除。
先,停机熄火用压力表检查装载机先导压力值,正常的先导压力值应该是发念头怠速的时候不低于2.2MPA,发念头高速的时候要不**5MPA,假如检查装载机压力值不为划定的值,那么导致装载机转向沉重故障现象泛起的原因就是先到压力值分歧错误,就要调整。
装载机转向沉重排除:以上就是几个常见的导致装载机转向沉重故障现象的原因,详细为哪一个原因导致机主可以按照以下方法来检查。3 液压缸内漏,导致泛起装载机转向沉重故障。4 油路进了空气。5 管路连接错误或者是管路有梗阻,导致装载机转向沉重故障现象。
主要检查倒挡及Ⅱ挡离合器总成。拆解后发现,倒挡活塞的外密封圈损坏了约1/活塞已卡死(后来分析,活塞卡死有可能是拆解过程中造成的),于是更换了密封圈,但修后试机时故障依旧。经过拆解,装配变速器,基本确定变速器内部无故障,考虑范围缩小到变速器外部。由上述分析,造成倒挡一直工作只有两种原因:,倒挡缸活塞在装配外密封圈时,由于操作不当,活塞被卡死了,导致倒挡一直工作,变速操纵阀始终只给倒挡缸供油。
出现行走故障。现象是挂前进各挡时,既不前进也不后退,挂空挡时,只能后退,倒挡正常。经过对油路,电路的分析,基本上确定两者匀无故障。由变速器工作原理可知:若变速器内部各挡密封圈使用几年均未更换,有可能损坏并造成活塞卡滞。设想如果变速器内部的倒挡缸活塞因密封圈卡死,导致倒挡摩擦片始终在起作用,则挂空挡,倒挡时机器就会后退,而挂前进挡时,相当于前进和后退同时作用,机器既不会前进,也不会倒退。6 转向系统压力过低。7 装载机先导系统故障。一台柳工产ZL50D型装载机这样的分析基本上能解释故障原因。于是吊下变速器解体检查。
先用简单方法做试验,判断。现假设种原因成立,则可推断:如果把变速操纵阀至倒挡进油孔这根油管拆除,不让油进入倒挡缸,装载机应会后退,只要拆除一端油管接头,就能查明该种原因是否成立。拆除油管后,机器不再后退,由此确定倒挡并未卡死(以后相关维修时,在不吊变速器的前提下可先用此法协助分析判断)。于是只有*二种原因成立,拆下变速操纵阀,清洗,检查发现倒挡阀杆被一个小金属物卡死了。因变速器油中不可能有此异物。为确定故障不是因倒挡缸活塞卡死造成的经多方论证,比较, 终确定这是变速油压表中的一颗调整螺钉。排除异物后试机,该机工作正常。
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挂前进挡也可正常行驶,挂后退挡时装载机不能行走, 但各 挡工作压力均正常二四挡操作杆挂任一挡,前进,后退操作杆处于中间位置而装载机前进,说明前进离合器 处于结合 状态。挂入后退挡后由于后退离合器结合而前进离合器未正常脱开,两个离合器同时处于结 合状态,从而 造成整机不行走的现象。对此,应拆开前进离合器进行检查。一般为离合器主,从动片 烧结抱死,或卡簧 部分脱出导致摩擦片倾斜不能复位。另外。空挡自动前进前进离合器活塞卡滞,支座单向阀堵塞 也会造成离合器分离慢 或不分离。对单向阀卡滞的一般与行走系油液清洁度有关,必要时清洗滤芯, 更换液压油。
它通过目测不必拆卸就可基本判定故障位置。判定方法为启动发动机, 使气压保持在 0.5MPa 以上,按下手动制动阀到 “ 行车 ” 位置,踩下制动踏板并抬起以释放制动。抬起 过程中观察刹车阀放气孔是 否可将空气顺利排出,如不,量很少或不顺利,则调整刹车阀控制螺钉或更换刹车阀。如正常则 观察气控截止阀在 踩下时是否有气排出,如没有则可判定空气截止阀阀芯卡滞,应进行清洗或更换。
检查各挡工作压力均正常 原因为变速箱离合器轴断,更换离合器轴,重调轴承间隙。 5 作业时突然停止行驶,所有挡位均不能前进后退,但工作压力正常主传动轴旋转正常,突然出现挂不上挡。一般可排除变速箱内部各离合器和变矩器,行走泵等公 用油路故 障。主要是变速分配阀气控隔离阀杆处于切断位置,油液不能进入各离合器。造成隔离阀杆 处于 “ 切断 ” 位 置的原因,隔离阀杆气控端没有压缩空气的供应。4 作业时挂二挡后突然出现不行走隔离阀杆本身的原因。这 种情况应先检查 种情况。
则检查隔离阀杆表面是否有划伤, 变速阀内是否有脏污, 以及复位弹簧是否折断 或弹力减弱。 6 发动机运转正常,装载机突然无转向,不举升,不行走。不能行走先检查变速器的油量限位开关和变速压力表,如发现缺少变速用液压油,一般应添加至下限位开关可流出液压油为止。然后检查工作装置能否起落和装载机有无转向,如果工作装置起落正常,整机也可转向,而装载机无法行走,肯定是变速泵损坏引起的。若工作装置不能动作。如以上正常整机无法转向,装载机也无法行走,则多是变矩器弹性连接盘的连接螺栓被剪断,或者是弹性连接盘被撕裂而造成的,更换或修复损坏件后故障即可排除。
则说明倒挡活塞密封圈损坏,使油液泄漏太多,造成倒挡不能行驶。更换倒挡活塞密封圈,更换磨损较严重的倒挡摩擦片。如果倒挡不降压,则说明前进挡有卡死的现象,使倒挡摩擦片打滑而造成倒挡不能行走。检查l挡内齿圈上面的隔离环是否断裂,因为断片可能会将I挡摩擦片卡死,使倒挡摩擦片打滑而不起作用,造成只能前进不能后退。可将隔离环取出,更换新件即可排除故障。只能前进不能后退先检查变速压力表所指示的压力是否正常。如果挂倒挡时压力降低。
在I挡位置是否有降压现象,如果压力在1.0MPa以下,I挡驱动必然无力。造成这些现象的原因是I挡活塞密封圈擦伤或磨损严重,使压力油泄漏过多,还可能是因I挡液压缸外部的O形密封圈损坏,造成大量的压力油泄漏使压力下降。如果是上述原因,更换损坏的活塞环或密封圈。如果变速压力表在I挡位置没有降压现象,很可能是变速操纵杆调整不到位,致使I挡驱动无力,应重新调整变速拉杆使其到达规定位置。挡驱动无力先检查变速压力表的压力。
时走时停检查变速器旁边的油量限位开关,如缺油应加添新油。如果油量正常,则应检查变速压力表,若表针摆动剧烈,表明供油不足,可依次检查进油管路是否堵塞,或者橡胶管是否因内层老化而起泡,变矩器滤油器是否堵塞,滤油器的滤芯是否清洁。如果是,应清洗并用压缩空气疏通堵塞的油管和滤芯,对内层起泡的胶管则要更换。检查变速器油底壳,观察滤网上有无金属块和铝屑等物,如有,分解检查,更换损坏的零件。
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工程机械上使用液力变矩器,具有起步平稳、操作方便、可在较大范围内实现无级变速等优点。因此,液力变矩器在工程机械中得到了广泛的应用。国内轮式装载机上应用的双导轮综合式液力变矩器,具有区宽广、变矩过渡至偶合工况平稳的特点。但这种变矩器在使用时间较长以后,易出现过热、工作无力、内部元件损坏等故障。由于变矩器的拆装与维修比较困难,在维修液力变矩器时,在弄懂其工作原理和正确地分析故障原因的基础上才能保证维修质量。本文以双导轮综合式液力变矩器为例,介绍液力变矩器的工作原理,分析变矩器工作过程中的常见故障现象、原因和诊断维修方法。
1 双导轮综合式变矩器的工作原理
该变矩器主要由泵轮、涡轮、导轮、*二导轮及导轮座等组成。   工作过程中,液压油自变速器壳底部通过滤网被油泵吸入,从油泵输出的具有一定压力的液压油通过液压油滤清器、主调压阀后进入导轮座的进油孔,然后流向泵轮。柴油机的动力通过相啮合的齿轮传给泵轮,泵轮的旋转将进入其内部的液压油压入涡轮,冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,动力由涡轮轴输出。从涡轮出来的液压油,一部分通过变矩器出口经液压油冷却器后进入离合器壳体,再润滑轴承、齿轮及冷却离合器摩擦片后流回变速器壳底;另一部分经、*二导轮传给泵轮,液压油在循环圆内传递动力。当涡轮的液体冲向导轮叶片时,导轮不转,导轮给予液体一定的反作用力矩。这个力矩和泵轮给予液体的力矩合在一起,全部传给涡轮,从而使涡轮起到了扭矩的作用,即变矩。当涡轮转速继续,涡轮传给导轮的液流方向发生变化至冲击导轮背面时,、二导轮在追赶离合器的作用下,先后开始旋转,变矩工况变成偶合工况。从主调压阀出来的另一路液压油是流向变速器操纵阀的。
2 液力变矩器的故障诊断
液力变矩器的故障通常表现在三个方面:装载机动力不足,高速档起步困难;油温过高;液力变矩器不工作。液力变矩器出现故障时,一般从液压油路方面(包括液压油路是否通畅、密封是否良好等)开始检查。
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其余挡位行走正常行走无力或不行走是指挂某挡位行驶速度明显低于该挡位的正常行走速度或铲斗轻微插入料堆后 即不行 走。某挡位行走无力或不行走,可排除变矩器,行走泵,减压阀等各挡公用油路和部件的问题,故障发生的部 位只能是在变速控制阀之后到该挡离合器活塞之间的油路上。 此时应先观察变矩器与变速 箱之间的主传 动轴旋转情况:挂相应挡位,在铲斗插入料堆装载机停止前进后。某挡位行走无力或不行走主传动轴继续转动而 变速箱输出轴不转 时,即可确认存在以下问题:。
(1 相应挡位离合器轴承盖或尼龙套严重磨损 ,(2 如轴承盖或尼龙套良好或磨损轻微,则说明该挡离合器内外封环密封不良。轴承盖,尼龙套, 内外封 环等薄弱部件磨损后,供往离合器油液从磨损部位大量泄露,从而造成控制油压降低,离合 器出现打滑现 象,这类故障往往伴随油温过高的现象。
排除方法 :更换相应损坏零件即轴承盖或尼龙套,内外封环,重新调整轴承与轴承盖,使轴承间 隙为 0.05-0.09mm 。 如打滑时间过长可能烧损摩擦片, 应换新件。 若污染油液, 应清洗滤芯滤网或更 换新油。
2 发动机正常,挂任一挡位,均不行走或行走无力每个挡位均不行走或行走无力,可将故障范围限定在变矩器,行走泵,减压阀等各挡公用油路和 部件上。 在出现这种故障时,可以观察到整机不行走时主传动轴也不转动。
先检查变速箱内液压油油量是否足够,方法是使发动机处于怠速状态,观察油 位应在变 速箱侧面的油标中部,如看不到油面应补足油液。油位正常后区分故障是突然出现还是逐渐 出现。如属突 发性故障,应拆检减压阀是否脏污,阀芯表面是否划伤卡死在 小供油位置,可通过清 洗研磨解决再检查 行走泵连接套花键是否损坏, 如故障征兆缓慢出现, 一般属于行走系零部件逐渐磨 损或油液清洁度差造成 的故障。对于这类故障可按以下顺序检查:。
如滤网上附着有大量的 铝末,即 可断定变矩器内轴承损坏导致 “ 三轮 ” 磨损,应拆卸变矩器,更换损坏的零部件并路。工作时变矩器工作油腔内的传动油液保持充满状态, 油量不足会导致输出扭矩降低, 使主传 动轴旋转 无力或停止旋转。检查时脱开变矩器至变速箱的回油(变矩器溢流低压胶管,观察发动机 怠速状态下回 油管的溢流量。正常状态下只有很少的流量,随着发动机转速的升高。(1判断故障是否在变矩器。检查安装在车后架上的机械油回油滤清器变矩器减压阀内 的溢流阀突然开启 时流量会突然。如果发动机怠速时此流量也较大,则可判定变矩器内的密封环 严重磨损导致内漏。
(2 如变矩器向变速箱的回油正常,则使发动机高速运转,如回油量较少,则应检查行走泵的吸 油管路内 是否存在脏堵或漏气现象。 主要检查变速箱内安装的吸油滤网, 行走泵胶管是否老化, 内部 脱落或折弯等。(3 如上述正常,可以判定行走泵容积效率低,则更换行走泵。 (4 行走无力故障一般不考虑变矩器回油散热回路故障。
装载机是我们生活中常见的工程机械之一,很多机手在操作装载机的时候会发现动臂举升无力的情况,导致装载机无常工作。而造成这个情况的直接原因是动臂液压缸活塞端的压力油压力不足,涉及到装载机液压系统,多以在维修的时候前来维修。
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