德州成工955装载机变速箱规格型号查询 厦工变速箱
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产品描述

发货地山东临沂 是否进口 用途装载机 包装木箱 型号徐工30装载机或50装载机 加工定制根据车型 发货方式物流托运 工艺厂家标准
批发销售徐工装载机变速箱动力换挡变速器离合器接合时,液压油的压力克服弹簧力压紧摩擦片。随着液压油压力的升高,摩擦片与金属盘接触并逐渐压紧,使离合器将飞轮动力平稳地传递到变速器输人轴。每次换挡时,摩擦片都要与钢片发生摩擦,产生的热量由冷却液散发出去。
引起变速器油的温度过高原因有:液力变矩器打滑。自动变速器的离合器、制动器的摩擦片或制动带打滑。自动变速器油散热器堵塞。自动变速器循环油管堵塞。自动变速器内装配间隙过小,引起部件过热,从而引起变速器油的温度过高。油标尺上粘附胶质油膏。此现象的主要原因与所说的一样,也是油的温度过高引起的。如果油的温度长时间过高,就会使油质进一步恶化,形成胶质油膏,当我们拔下油标尺时,在油标尺上面就会发现胶质油膏。
引起此现象的另一个原因是自动变速器油质量太差。自动变速器工作条件复杂,劣质油在高负荷、高温的影响下,*变质,产生胶质油膏。油液从加油管口溢出。此种现象是由两个原因引起的:变速器油加注过多。自动变速器上面的透气孔堵塞。此种情况易引起自动变速器打滑或油液渗透。油中有泡沫。此现象主要是由于油面过高引起的。油面过高,行星齿轮和旋转部件部分浸泡在工作液中,发生搅动工作液现象,导致工作液产生气泡。
若气泡进入液压控制系统,液压控制系统的压力会下降,影响自动变速器正常工作,引起打滑。油变成草莓色的泡沫奶状液体。此现象是自动变速器油液中渗入冷却液造成的。冷却液与变速器油混合,经油泵至液力变矩器,再经管路和阀体至离合器和制动器,冷却液充分地与自动变速器油混合在一起,形成草莓色的泡沫奶状液体。此种情况易引起自动变速器打滑、不升档、冲击大、甚至车辆不能行驶等现象。油液中有金属杂质。此种现象是由于自动变速器内的金属件磨损造成的,常见的易磨损部件有:轴承、离合器、制动带、油泵齿轮等。
油中有橡胶或尼龙碎块。此现象是由于离合器等部件活塞的密封圈破损后进入油底壳产生的。油中有摩擦片的剥落物。造成此现象的主要原因是摩擦片质量太差或新更换摩擦片在油中浸泡时间过短,造成离合器摩擦片成块剥落。更换新摩擦片时,一定要把新摩擦片在变速器油中浸泡2—3个小时后再装配。油中有纤维丝状物。产生此现象的原因是在装配自动变速器的过程中,使用了易脱落丝毛的纤维物擦拭自动变速器内的零部件,造成丝状物脱落与工作液相混合。
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变矩器*呼吸器窜油故障原因:变速阀气控阀阀杆“O”、漏气,变矩器回油滤清器堵塞,变矩器内部油路或导轮座油路堵塞,变矩器至变速箱回油管路堵塞排除方法:更换气控阀“O”型圈,清洗回油滤芯或更换滤芯,清洗各油路或更换导轮座,清洗或更换油管矩器有异响故障原因:变矩器联接齿打齿或橡胶齿损坏,变矩器弹性联接板拆裂,30F、30D变矩器主、被齿轴或轴承损坏,主传动轴花键不对应或万向节轴承间隙大排除方法:更换联接轮或橡胶齿,更换弹性连接板,更换主、被动齿轮或轴承,重新调整或调整间隙机工作正常,油温高,输出动力不足且变速油液中有铝沫故障原因:回油滤清器堵塞,机械油散热器堵塞,回油管路不畅,轴承损坏,变矩器三轮磨损排除方法:清洗滤芯或更换滤芯,更换散热器,清洗并疏通各油路或更换,更换轴承,更换三轮并调整间隙速或高速脱挡故障原因:操纵部分间隙过大或拉杆调整不当,滑套与高低速齿轮磨损,啮合量太少,高低速成齿轮衬套与输出轴间隙过大,拨叉变形或拨叉轴定位弹簧断裂排除方法:调整各相关拉杆间隙,更换损坏滑套与齿轮,更换齿轮衬套并调整间隙,更换或修理拨叉更换弹簧速箱内液压油增多,工作液压油箱内液压油减少故障原因:工作泵或转向泵油封老化,工作泵或转向泵泵轴轴向间隙或径向间障过大排除方法:更换工作泵或转向泵油封,修理校验油泵或更换油泵速箱内液压油减少,工作液压油油箱内液压油增多故障原因:工作油箱进油滤网堵塞或油泵吸油管堵塞排除方法:清洗或更换进油滤网,更换油泵吸油管速箱空挡或挂挡后,变速压力均低整机行走无力故障原因:变速箱内传动油量不够,变速箱油底壳滤网堵塞,行走泵损坏、容积效率低,减压阀或进口压力阀调整压力不当,行走泵吸油管老化或拆弯严重排除方法:加足变速箱内液压油加至怠速时油标中位,更换或清洗滤网,更换行走泵,重新调整压力达到所规定范围内,更换油管。
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油压过低的原因有:变速箱油量不足会造成油压过低,使离合器片合上时因缺油润滑和冷却,产生局部高温,烧坏离合器;变速箱油泵故障或主调压阀故障都会引起油压过低;档位电磁阀控制油道内泄;提升泵密封圈泄露。变速箱有异音变速箱存在异音,主要表现为下列三种形式:随转速上升产生轰鸣声其具体表现为,随着机车柴油机转速上升,变速箱轰鸣声亦越来越响。产生原因:由于某一轴组与输入轴组同轴度、法兰面间隙**限而产生抗劲;或由于轴承本身材质原因,导致某一轴组一对轴承滚动磨损不均,造成轴组一端中心偏离轴线,使得齿轮啮合面线接触长度变小,啮合面偏离,从而产生噪音。
发出呈周期性的摩擦声产生原因:某一轴组摆幅大;轴承保持架与钢球之间的间隙大。发出“哈啦啦哈啦啦”的打齿声其表现分两种情况:发出阵发性打齿声和周期性打齿声。阵发性打齿声的产生原因:某一轴组与箱体密封盖轴向间隙大,运转时轴组因受轴向力作用而窜向一端,破坏了原来的轮齿啮合面,多发生在低速运转位。处理方法:分解时仔细检查各轴组的轴向窜动量,确认窜动后,在重新组装时调整该轴组的轴向间隙。
周期性打齿声的产生原因:变速箱经过长期使用后,其各部间隙,轴组自身重心偏离轴线,在转速发生变化时,轮齿啮合线接触位置发生变化而造成敲击;箱体轴孔与轴承外圈配合较松,又无防止轴承外圈转动的措施,导致轴承外圈在运动中转动,使箱体轴孔扩大,影响齿轮正确啮合。处理措施当出现变速箱油温过高的现象时,及时进行处理,避免出现更严重的损害,归纳有如下一些处理措施:因机车牵引过载时,应停车进行冷却,将传动处于空档位置,中高速空载运转发动机加强冷却循环,发动机在气门半开的状态下运行,可以使油温*降至正常温度(160-180℉);分二次观察检查油位。
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载机某一档位行走无力或不行走,其余档位正常。判断要点:不行走或行走缓慢时,主传动轴旋转快速有力,提升发动机转速时,主传动轴转速的提升与前后传动轴明显不成比例。空档及其余档位变速油压正常,挂该挡后压力明显下降。故障原因:轴承盖或尼龙环严重磨损。如轴承盖或尼龙环良好或磨损轻微,则确认该档离合器内外封环密封不良。排除方法:更换相应损坏零件即轴承盖或尼龙环、内外封封环,重新调整轴套与轴承盖间隙。
故障分析:某一档位行走无力或不行走,可排除变矩器、行走泵、减压阀等各档公用油路和部件的问题,故障发生的部位只能在变速控制阀之后到该档离合器活塞之间的油路上。轴承盖、尼龙环、内外封封环等薄弱部件磨损后,供往离合器活塞腔的油液从磨损部位大量泄漏,从而造成油压降低。挂空挡或其余档位由于油液不流经磨损部位,因而油压显示正常。档自动前行,挂入前进挡也可正常行驶,挂入后退挡时机器停止,不能行走。各挡工作压力均正常。
故障原因:前进离合器主、从动片烧结抱死前进离合器活塞卡滞、支座单向阀堵塞排除方法:拆开前进离合器,道、更换主、从动摩擦片及相关损坏部件,清洗各相关件、更换外封环,清洗疏通单向阀,更换离合器摩擦片、内外封环机正常行驶过程中,挂二挡后突然不工作,检查该档及其余各挡工作压力均正常。故障原因:该挡离合器轴断排除方法:更换离合器轴,重调轴承间隙机行驶中突然不前进,不后退,变速工作压力正常。
故障原因:.为变速分配阀故障或(40F、50D、50F)蓄能器损坏变速阀气控阀杆卡死或损坏.进油路堵死.蓄能器油路堵塞.气控截止阀失效排除方法:清洗变速阀隔离阀杆或更换气控阀疏通各相关油路,修理或更换气控截止阀机正常工作,突然无转向不举升、不行走,则为弹性联接板损坏或联接轮打齿故障原因:弹性联接板拆断,弹性联接板固定螺栓损坏,联接轮打齿排除方法:更换弹性联接板,更换联接轮速工作压力正常,整机作业遇大负荷时,主传动轴转动快而有力。
双离合变速箱有两组离合器,离合器结合时为传递动力、分离式为切断动力,而在起步和换挡时需要半联动。所谓半联动指离合器压盘适当拉起,减少离合片与飞轮的摩擦力,因为摩擦力的降低会导致飞轮的转速大于离合器,也就是打滑;以打滑的状态传递动力可以让动力输出线性一些,起步用半联动会更加平顺、换挡用半联动能减少发动机转速下滑以实现动力的快速衔接,所以半联动是双离合变速箱非常重要的运行状态。
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