南京龙工ZL50NC装载机方向油缸配件
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产品描述

品牌龙工 型号转向/转斗/动臂 适配车型30/50装载机 发货地山东临沂 发货方式物流托运 包装木箱
在工作装置液压系统开始工作且负荷较大时,工作泵输出的油液就会通过容积效率较低的转向泵流回油箱。此时转向泵不但不能与工作泵共同起到合流作用,还会对工作泵进行分流。因此,当装载机工作时间3000~4000h后,若发现其工作效率降低,应先检测怠速状态下转向液压系统的油压。
现将其在工作中常见的几个故障分析如下。动臂举升及收斗时速度缓慢出现此类情况先应检查油箱油位是否过低,造成高压泵吸油不足或吸空,回油滤清器是否堵塞形成回油不畅,从而造成油箱油位低,应勤洗滤清器保持清洁,加足液压油。其次,检查齿轮泵是否内泄,使高压泵的容积效率达不到要求,进油管的密封状况是否良好,有无空气进入系统,造成压力不足,齿轮泵进出油管的接装是否准确无误。在检查排除以上部位的工作隐患后。装载机工作装置状态的好坏直接影响机器的工作效率及工程进度再检查动臂油缸及动臂操纵阀,翻斗油缸及翻斗操纵阀是否内漏。
经过分析及具体实践找到了快速诊断,排除故障的简便方法:将装载斗装满载荷,举升到限位置,再将动臂操纵杆置于中位,并使发动机熄火,液压泵停止供油,观察动臂的下沉速度,然后将动臂操纵杆置于上升位置,如果这时动臂的下沉速度明显加快,则内漏原因出自动臂操纵阀。同样对于铲斗收斗无力现象,也可以利用类似方法,根据操纵杆在中位和后倾位置时翻斗油缸的伸缩情况进行判定。
检查动臂油缸活塞密封环是否损坏。将动臂油缸活塞缩到底,然后拆下无杆腔油管,使动臂油缸有杆腔继续充油,如果无杆腔油口有大量的工作油泄出(正常的泄漏量应≤30ml/min),说明活塞密封环已损坏,应立即拆换。
若分配阀的O型密封圈老化,变形或磨损,阀杆外露部分锈蚀,致使密封面遭破坏,则会造成分配阀外泄漏。此时应更换O型圈,如果阀杆端头锈蚀严重,可将锈蚀部分磨掉,然后进行铜焊,使之恢复到原有直径阍打磨光滑。若分配阀的阀芯和阀套磨损严重,则会造成内泄漏,此时应更换分配阀,若条件允许也可在阀芯表面镀铬,然后与阀套配对研磨使其配合间隙达到0.006~0.012mm且无卡滞现象。
应拆检安全阀看先导阀弹簧是否断裂,导阀密封是否良好,主阀芯是否卡死及主阀芯阻尼孔是否堵塞。如果以上均无问题,则应调整安全阀的开启压力。其调整压力的方法为:先拧配阀上的螺塞,接上压力表,再起动柴油机并将其转速控制在1800r/min左右,然后将转斗滑阀置于中位,动臂提升到限位置,使系统憋压,这时调整调压螺钉,直至压力表读数达到规定值。先导式安全阀开启压力过低时也会出现此类问题。此时不能盲目调紧总安全阀的调压螺杆。
动臂举升正常,但翻斗缓慢故障的主要原因在翻斗油缸,翻斗油缸的无杆腔和有杆腔两个过载阀的调定压力应符合规定。压力检测过程为:在测压处接压力表将翻斗操纵阀置于中位,使动臂提升或放下,当连杆过死点时,翻斗油缸的有杆腔和无杆腔应建立压力,翻斗油缸活塞杆动作时压力表所示压力即为过载阀的调定压力。如果压力低于出厂时的调定压力,其原因可能为。
翻斗油缸有内泄故障,排除方法与动臂油缸内泄相同。翻斗油缸过载阀主阀芯有杂质颗粒,将主阀芯卡死,形成主阀芯处于常开状态,形成故障点。这时应杂质,同时检查阀内各零部件的状态,调整阀杆与阀体的配合间隙,正常的配合间隙应为0.06~0.012mm。
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1、工作装置装配和使用中*出现的问题
装载机的工作装置在装配和使用过程中主要存在以下问题:
(1)装配困难。部件装配不上或装配后铰接处转动不灵活,此时需要拆卸下来用火焰加热纠正或到胎具上校正,费工费时,影响装配的顺利进行;有时几个部件虽然能够装配起来,但由于装配间隙不均、尺寸误差和形位公差**出要求,*造成局部磨损和干涉现象,留下质量隐患。
(2)整机出厂后使用一段时间出现质量事故。根据用户反映,出现的问题有:摇臂弯曲扭断、动臂变形、横梁开焊、铲斗拉斜、撕裂以及液压缸拉伤漏油、活塞杆弯曲等。
2、主要原因分析
工作装置在制造过程中,由于焊工装精度不能满足要求,焊接过程中的变形以及加工中的操作不规范等原因出现尺寸误差和形位误差,造成了装配困难和使用过程中由于受力复杂引起磨损及破坏。液压缸的尺寸和形位误差**出规定范围,也是造成工作装置装配困难和破坏的重要因素。我们将装载机在装配和使用中出现的问题及质量事故逐个进行分析,可以得出结论,装载机工作装置损坏的主要原因集中在前车架、动臂和液压缸等部件上。
2.1前车架
前车架是工作装置的基础件,其它部件装配在上面并与之形成一定的配合,因而其加工误差直接影响到工作装置的装配和使用效果。前车架上有动臂上铰接孔、动臂液压缸连接孔和转斗液压缸连接孔,这些孔的同轴度、垂直度误差和铰接处的开当尺寸偏差**出规定要求,就会出现装配困难以及动臂、动臂液压缸、转斗液压、摇臂与前车架之间的相互干涉现象,甚至造成液压缸的拉伤、卡死和活塞杆变形,使装载机不能完成各种正常的作业。
2.2动臂
动臂尺寸较大,焊接时的收缩变形大。如LW42OF装载机两动臂板间距1210mm,焊接后缩减6mm。LW52OF装载机两动臂板间距1260mm,焊接后缩减8mm。收缩量太大,将造成动臂在前车架上装配困难。其次,动臂板焊后变形也很大,造成两动臂板不平行以及相对于中心线不对称,装配后将引起装置受力不平衡,铲斗也将出现歪斜现象,将动臂和连杆拉斜。另外,动臂强度低,在工作中由于转向、颠簸的冲击和作业中的载荷太大,*造成动臂变形,引起动臂和其它部件的相互配合关系发生变化,使工作装置各部件脱离了正确的空间运动轨迹,造成各部件的磨损和破坏。
2.3液压缸
液压缸方面的问题主要有:缸体中心线与活塞杆中心线不平行,活塞在往复运动中偏磨造成液压缸泄漏或损坏;液压缸两端连接孔中心线与活塞杆中心线不垂直,活塞杆两端受力不在同一直线上,因而*造成活塞杆受力弯曲变形,液压缸两端连接孔中心线不平行,造成液压缸装配困难或工作中运行干涉现象,两个液压缸行程差别较大,造成工作装置的单边偏**、运动不同步而产生变形或破坏。另外,铲斗和连杆在焊接过程中的工装不正,焊接变形和加工过程中的偏差也将造成铲斗、动臂、连杆和摇臂相互间的装配困难或作业中的干涉。
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上下盖板及各板等件组成。腹板和上盖板是下较后分别需经两次成型而转入焊接的,我公司板材成型是采用冷压法成型,因而受成型条件限制以及成型 的不稳定待因素的影响,使腹板与上盖板接合和的空间曲线形状贴合间隙 大可达25mm,为焊接工序带来了很大的困难。况且间隙过大,焊接时只能采用加塞铁皮的办法来进行人工施焊,焊接机器人无法得到充分的使 用,这样不仅降低了焊接机器人的利髟率,而且使焊接强度也受到较大的影响。原后车架存在的缺陷原后车架结构主要缺陷有以下三方面:后铰接架部分主要由左右腹板多年来,我们在成型工艺,模具上做了大量工作,但效果都不太理想。
副车架支承架的悬泅为成型件结构,其工艺流程为:下料→钻孔→成型→铣两端面→焊接。不仅工序繁多,增加生产成本,而且成型时易出现微裂纹,使其强度也受到一定的影响。焊缝的位置不合理,尤其是副车架支承架的两侧钢板与中侧板连接处,焊接时*引起应力集中,造成每年至少有5-7台的后车架在此位置断裂,直接经济损失达5万余元。
新型后车架的结构特点针对以上存在的问题,我们对原后车架进行了设计改进,它具有以下四个方面的特点:后铰霎架部分的腹板和上盖板改为一次成型件,这样其接合处为一平面曲线,成型简单且易保证。组焊时腹板与上盖板的贴合间隙较小,并且焊接工艺性较好。
副车架支承架的悬梁改为直接下料非成型件结构,不钗省去了成型铣加工两道工序,降低了生产成本,而且避免了成型时裂纹产生,提商了车架的强度。副车架支承架的铰接孔由轴套式改为贴圆盘式,不仅省去了轴套等零件,而且降低了生产成本,提高了劳动生产率。
调整改变了后车架的焊缝位置,副车架的两侧钢板由矩形改为斜口状,这样避免了与中侧板焊缝 处和应力集中,改变了焊缝的受力状况,提高了车架的抗拉和抗弯曲强度。改进效果新型后车架的制作和使用,不仅解决发多年来的腹板与上盖板接合处间隙过大,焊接工艺性差有难题,主要体现在以下几方面。
新型后车架的焊接工艺好由于避免了曲面间的接合,无论是人工焊接还是采和机器人焊接都较原后车架施焊方便,劳动强度低,效率高,并且焊缝布置合理,避免了应力集中,提高了车架的强度。新型后车架的成本较低与原后车架相比,淡仅省去了腹板,上盖板的一次成型,悬梁的成型和铣加工两道工序,轴套等一些零件,**每年即可为公司节约成本费16万余元,而且减少了零部件的工序周转,降低了劳动强度,提高了劳动生产率。后车架的结构通用性较强   稍作改动即可适用ZLZL60装载机的后车架,对其它类型装载机的后车架也具有,较强的借鉴作用,。
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装载机在作业过程中,常常由于传动系统出现故障而影响其作业效率,现就装载机传动系统的一些典型故障与排除方法介绍如下,供**参考。
一挡、倒挡正常,二挡无驱动力
先检查变速手柄是否到位,如不到位应重新调整。然后检查变速压力表在二挡位置是否降压,如果降压,检查变速箱的8字形端盖的是否有压力油流出,如有渗漏现象,可以紧固周围的螺栓。上述方法仍不能排除故障,则把8字形端盖卸下,更换o型密封圈和纸垫。此时如果没有压力油溢出,则变速箱内的二挡构件有问题,把二挡构件拆下。先检查二挡外部的油封是否损坏,然后再分解二挡构件,取出活塞,检查活塞环、油封环和摩擦片是否损伤。 后检查二挡油缸内的导向销是否脱落,若导向销脱落,二挡的压力油由此处大量流出,造成二挡压力降低而不能行驶。针对降压的原因,更换密封件或修、换零部件。
变速压力、动臂、转斗和转向都正常,但装载机仍不能前进与后退
先检查变速箱内是否缺油和进油管路是否堵塞,然后检查变速箱油底壳和变矩器滤清器。如果发现金属碎块等物,则可以肯定变速箱内的大追赶离合器内零件有损坏。如果发现变速箱油底壳和变矩器滤清器内有铝屑出现,则可以肯定变矩器里面零件损坏。这时拆卸检查变速箱和变矩器,进行修理和更换所损坏的零件。排除上述原因,车仍不能行走,就可以确定是变速箱内的二挡构件周围的螺栓被切断,或中间轴输出齿轮脱落,而使动力无法输出。排除方法:可将变速箱的8字形端盖拆开,取出二挡构件,更换切断的螺栓即可。此螺栓材料是40Cr,进行调质处理,决不可用普通螺栓代替。
一挡、倒挡无力,二挡行驶缓慢
先检查变速压力表所指示的压力是否正常。如果压力达到108KPa,加大油门查看压力表指针是否摆动;如果剧烈摆动,就变速箱里的透平油太脏或油量不足,应查看变速箱油位检油塞是否能流出透平油。如果有油流出,则故障是因油太脏所致,应清洗变速箱和滤清器,然后更换新油;如果油量正常,变速压力表指示正常,则故障可能是变速箱和变矩器中间的输入二级齿轮断裂,使变矩器二级齿轮的动力不能输出,只有一级齿轮的动力可以输出。排除的方法:拆除变矩器和变速箱的连接,更换损坏的输入二级齿轮。
一挡驱动无力,其它挡位正常
先检查变速表的压力,是否在一挡位置有降压的现象。如果压力在98.1KPa以下,一挡驱动必然无力。造成这些现象??露过多,从而使一挡驱动无力;另外,还可能是因一挡油缸外部的o型密封圈损坏,造成大量的压力油渗漏;如果故障是上述原因造成的,把变速箱吊出,拆开更换损伤的活塞环和密封圈;如果变速压力表在一挡位置没有降压的情况,很可能是变速拉杆没有调整到位,使一挡驱动无力,应重新调整变速拉杆,使它达到规定位置。
发动机工作正常,装载机不能行走
先检查变速箱的油量限位阀和变速压力表。如发现缺少变速变矩油应加添新油。但不宜添过多,否则会引起变速变箱发热,一般添至限位阀流出油来为止。然后检查动臂能否起落和有无转向,如果动臂能起落也可转向,而装载机无法行走,这是因为变速泵的损坏缺油而造成的。动臂不能起落也无法转向,装载机不能行走,这种情况多是变矩器的钢板连接被螺栓剪断、或者是弹性板破裂而造成的。把柴油机和变速箱一起吊出,然后拆除变矩器的柴油机的连接部分,查明损坏部位,更换或修复损坏零件。
装载机Ⅱ挡压力上不去,Ⅰ挡、倒挡压力正常应检查变速箱后端盖中部与Ⅱ挡液压缸缸体之间配合处的旋转油封、箱体与后端盖接合处和Ⅱ挡油道出油口处的O形圈是否损坏,以及检查Ⅱ挡液压缸缸体3只活塞导向套是否脱落。若有损坏或脱落,则导致Ⅱ挡高压腔与油箱相通,因而压力上不去。
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