三门峡龙工原厂动臂50C装载机全车配件 装载机变速箱
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产品描述

适配对象龙工临工装载机 发货地山东临沂 发货方式物流托运 型号30或50装载机 支持定制 规格加长/标准
方向控制阀——设有动臂液压缸换向阀和转斗液压缸换向阀,用来控制转斗液压缸的和动臂液压缸的运动方向,使铲斗和动臂能停在某一位置,并可以通过控制换向阀的开度来获得液压缸的不同速度。转斗液压缸换向阀是三位六通滑阀,它可控制铲斗前倾、后倾和固定在某一位置等三个动作,动臂液压缸换向阀是四位六通滑阀,它可控制动臂上升、下降、固定和浮动等四个动作。动臂浮动位置可使装载机在平地堆积作业时,工作装置能随地面情况自由浮动。  溢流阀——控制系统压力。
千分表指针偏摆大于0.03mm,应采用转换角度重新安装的方法予以校正,并在校正后的位置上作一记号,以保证安装正确。若无法校正,应更换液力变矩器。检查导轮单向追赶离合器:将单向追赶离合器内座圈驱动杆(工具)插入变矩器中,将单向离合器外座圈固定器(工具)插入变矩器中,并卡在轴套上的油泵驱动缺口内。转动驱动杆,检查单向追赶离合器工作是否正常。在逆时针方向上,单向追赶离合器应锁止。如果在飞轮转动一周的过程中顺时针方向上应能自由转动。如有异常,说明单向追赶离合器损坏,应更换液力变矩器。
液力变矩器常见的故障主要有:油温过高,供油压力过低,漏油,机器行驶速度过低或行驶无力,以及工作时内部发出异常响声等5种。2.6万向传动装置结构由万向节,万向节叉,传动轴等组成主要是连接变速器和驱动桥,方向盘和转向器。
传动轴细而长,在修理和维护过程中,很*失去,产生振动,导致装置中零件磨损加剧,工作发响。同时传动轴在本身重力作用下,其中间将产生微量弯曲,当传动轴旋转时,由于质量偏移,将产生离心惯性力,这个离心力又引起传动轴进一步弯曲,产生附加挠度。由于重力的方向,大小是不变的,而离心力的大小,方向都是可变的,故传动轴弯曲的力也周期性地变化。从而传动轴的挠度也随时变化,即传动轴旋转时,伴随有弯曲振动。万向传动装置故障检修万向传动装置中   传动轴振动的原因有箱上的块丢失,轴跳动过大,传动轴叉或万向节磨损或损坏,焊管两端焊缝开裂,传动轴弯曲或凹陷。
为使操纵轻便,一般都采用全液压流量放大转向系统。柳工ZL50C型用的全液压流量放大转向系统是全行业使用这一系统早也成功的。图4.1为全液压转向系统结构图。操纵方向盘打开全液压转向器通过全液压转向器的先导,小流量去操纵流量放大阀2的阀杆左右移动,使转向泵8的大流量通过流量放大阀进入左右转向缸,使装载机完成左右转向,这就叫流量放大转向。驾驶员操纵一个排量很小只有125ml的全液压转向器,因此操纵力很小。2.7 转向系统目前我国轮式装载机已普遍采用全液压转向系统。ZL50型轮式装载机由于重量较大转向十分轻便灵活,且安全可靠。进入转向器的先导油来自流量放大阀进油道,通过减压阀7减压后进入转向这样省掉了一个先导油泵。
使结构简化,且降低了成本。该系统还增设了液压油散热器,使系统油温下降了10度,对系统元件及密封件大有好处。工作装置连杆系统设计 工作装置连杆机构的类型综合轮式装载机的工作装置形式,主要有7 种类型的连杆机构。按工作机构的构件数不同,可分为三杆,四杆,五杆,六杆和八杆连杆机构。按输入杆和输出杆的转向是否相同又分为正转和反转连杆机构。
正转八杆机构正转八杆机构如图4-此机构在转斗油缸大腔进油时转斗铲取,所以掘起力较大,各构件尺寸配置合理时,铲斗具有较好的举升平动性能,连杆系统传动比较大,铲斗能获得较大的卸载角和卸载速度,因此卸载干净,速度快,正转八杆机构的主要缺点是机构复杂,不易实现铲斗自动放平。转斗油缸前置式正转六杆机构 转斗油缸前置式正转六杆机构见图4其优点是转斗缸直接与摇臂相连接,该工作机构由两个平行四杆机构组成,铲斗平移性较好。结构简单,司机视野较好。缺点是转斗时油缸小腔进油,铲掘力相对较小,连杆机构传力比小,使得转斗缸活塞行程较大,转斗缸加长,由于转斗缸前置,使得工作装置的整体重心外移,了工作装置的前悬量,影响整机的稳定性和行驶时的平稳性,铲斗不易实现自动放平。
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装载机铲车液压助力转向系统转向时,方向盘沉重的原因有哪些?转向滑阀卡死,应拆检转向阀;转向阀滑阀固定螺母过度拧紧,拆开底盖,将螺母退回1/4圈,但不能过松,否则会造成装载机转向?°摆斗?±现象。装载机铲车液压助力转向系统,方向盘空行程太大的原因及排除方法?方向机齿条螺母与转向臂之间间隙过大,应调整间隙;
方向机随动杆总成端部间隙过大,应检查间隙过大的原因并调整。装载机铲车液压助力转向系统中,转向缓慢无力的原因及排除方法?转向泵磨损严重,转向液压油流量不足,应更换转向泵;恒流阀压力过低,调整恒流阀压力至规定值(一般为9.8Mpa左右);转向油缸密封圈损坏或缸筒磨损,应更换密封圈或更换转向油缸;转向阀内泄严重,应更换转向阀。转向无力时,通常还表现为左右转向均不到位。应先测量恒流阀压力,如果压力正常,则可能是转向阀内泄或转向油缸损坏所致,应进一步拆检转向阀。装载机铲车液压助力转向系统中,液压油从方向盘中溢出的原因及排除方法?液压油从方向盘上溢出的原因是转向阀体上部的骨架油封损坏,应更
换油封。装载机铲车全液压转向系统转向沉重的原因及排除方法?吸油油路阻塞或液压油粘度过大,应拆检、清洗滤油器或更换液压油;慢转方向盘轻,快转方向盘重。出现这种现象,多为转向油泵供油量不足,应检查供油不足的原因,必要时更换转向泵。快转方向盘与慢转方向盘均沉重,并且转向油缸工作无力。出现这种现象多为转向阀内的单向阀(钢球)失效,应检查钢球是否漏装(新维修的转向器)或被赃物卡住。空负荷时转向轻,增加负荷时转向重。这种情况多为转向阀块的安全阀压力低或阀芯卡死所致。
应拆检阀块,必要时更换阀块。转向沉,油中有泡沫,转向时发出不规则的响声,方向盘转动,而油缸时动时不动。出现这种现象,说明转向系统中混有空气,应检查原因。对于流量放大转向系统来说,先导油路堵塞也会引起转向沉重,应拆检先导油路。装载机铲车全液压转向失灵的原因及排除方法?定中弹折断,方向盘不能自动回中位,应更换弹。拨销折断或联动轴开口变形,此种情况下,压力振摆明显增加,甚至不能转动,应更换损坏零件或更换转向器。阀块中的双作用安全阀损坏,应更换阀块。拆洗、装配转向器后,也可能出现转向失灵、摆振加大的情况,一般是由于转子与联动轴相互位置装错,导致配油关系错乱,方向盘自传或左右摆动。装载机铲车流量放大转向时,一边转向快一边转向慢的原因及排除方法?出现这种故障,主要是因为流量放大阀杆两端调整垫片个数不对,应按规定调整阀杆垫片个数。装载机铲车全液压转向时,方向盘产生自传的原因及排除方法?
全液压转向器的阀套卡死,应拆检或更换转向器;转向器中的定中弹折断,应更换定中弹;对于流量放大转向系统,还可能因为流量放大阀的故障所致,应检修流量放大阀。装载机铲车全液压转向器中方向盘自行摆振的原因?在全液压转向器中装有一个由转子与定子组成的摆线式计量马达,转子的内花键孔与联动轴的外花键轴有一定的位置要求,如果安装不当,则会造成配油错误,引起摆振。正确的装配方法是将联动轴的槽口对准转子轮齿的下凹方向。
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在怠速时,能听到均匀,轻微的排气声,高速运转时,则为平稳地轰鸣声。若响声加大,同时伴有动力下降,燃料消耗增加,振动加剧等现象,则可判为异响。发动机出现异响时,可根据技术状况不同,发出的声音不同,各配合副本身的工作条件及空间位置不同,响声发生的部位及声音特征,以及响声出现的时机和变化规律等,来判断响声的种类和可能的原因。现在诊断异响的方法主要靠人的感觉,凭经验。一些新的诊断仪器虽然以出现。装载机铲车机异响有哪些?由哪些原因引起的?技术状况良好的机但并外得到广泛应用。常见的异响及诊断方法如下:
㈠ 气门敲击声在气缸盖罩部位有清脆的金属敲击声,当机在中,低速变速时,敲击声更为明显,清脆。出现有规律的“哒,哒”声,主要是由于气门间隙过大造成的。机温度升高或用“断缸”方法试验时,响声均不发生变化。机高速运行时,由于其它机械杂音较大,敲击声反而不明显。引起气门间隙过大的原因主要有:气门调整螺丝松动,使螺丝退出或配气机构各运动件(如凸轮,挺柱,摇臂等)磨损。当气门间隙过大时,会由于进气不足或排气不够而使机充气不足,引起功率降低,耗油量增加等,应及时调整气门间隙。㈡活塞销响活塞销响的主要原因是活塞销,连杆衬套或活塞销座孔磨损,导致配合间隙过大,活塞销在运动中发生撞击而发出响声。活塞销响的特点为:从怠速转入中速运转时,响声比较明显,声响的周期(频率)随发动机转速的升降变。
将喷油时间提前时,响声则更为明显,清晰。发动机温度升高后,响声一般不减弱,有时还明显加强。用¡°断缸法¡±试验,响声减弱或消失。㈢ 活塞敲缸响活塞敲缸响的常见和主要的原因是因为活塞与气缸壁磨损,配合间隙**过一定的限度,活塞在上下运动的过程中发生摆动,敲击气缸壁而发出¡°当,当¡±的响声。有时,配合间隙虽然未**过限度,若连杆弯曲变形也会发响。活塞敲缸声在机温度低时,响声明显,怠速时尤为清晰。温度升高时响声随之减小或消失。这是活塞敲缸响的特点。由于敲缸声和活塞销响有相似之处,为了便于区别,可从喷油器座孔中将少许机油注入活塞**部,转动曲轴数圈后,再次起动机。若起动后的瞬间,响声消失,即为敲缸声。应当注意,供油提前时(在规定的范围内),也会引起轻微的敲缸声,这是正常现象。
㈣ 连杆轴承响连杆轴承响的主要原因是轴颈与轴承磨损,轴承合金层烧坏,脱落,轴承盖(瓦盖)松动,轴承转动(轴瓦走外圆),做功的瞬间相互撞击而发响。连杆轴承响的特点为:中速时响声明显,高速时由于其它机械噪声而不明显,怠速时响声减弱。机温度变化时,响声不变化。在中速范围内,加,减速时,响声会随转速的升高而变大。¡°断缸¡±试验,响声变小或消失。㈤ 曲轴轴承响曲轴轴承响的原因与连杆轴承响相同,其特点为:响声较敲缸,活塞销和连杆轴承响沉闷。猛加油或突然减速时,响声明显清晰,如果是轴承合金层烧坏,脱落,机还会抖动。重载作业时,响声明显,清晰。发动机温度变化时响声不变化。
出现轴承响时,单缸¡°断缸¡±试验,响声无明显变化,相邻两缸¡°断缸¡±试验,响声会变小或消失。此外,还可以用金属棒或木柄螺丝刀触及机外部机体各道轴承处判断。注意:如果是因为轴承与轴承颈之间的间隙过大而引起的响声,机油压力会明显下降。荷工作时间过长,应随时观察变矩器油温表指示,一旦**过110℃,应减小负荷作业或停机冷却。装载机铲车装载机变速箱各档变速油压均低的原因及排除方法?变速箱的正常工作压力范围1.08~1.47Mpa,压力低于1.08Mpa,但**0.9Mpa,则为压力过低。变速箱压力过低的主要原因及排除方法为。变速箱油底壳油量不足,应加注液力传动油至规定油位,  变速箱滤油器堵塞,应检查堵塞的原因,清洗或更换滤油器,  变速箱油底壳至变速泵吸油管路密封不良,应检修或更换管路,  变速泵磨损严重,造成内泄,应更换变速泵。变速操纵阀调压阀调整不当或调压弹簧损坏,应检查调压弹簧是否损坏,并重新调整至规定值,。
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一挡能行走,但遇到负载时就停止,二挡无法行走。这种现象是因为变速压力过低造成。检查步骤如下:,检查传动油路是否存在漏油:油底壳→变速泵→滤清器→变矩器→变速操纵阀(见图9  变速箱变矩器供油系统图)。检查变速操纵阀减压阀压力,LW540F整机可以在后车架框板旁的油管接一压力表进行测压(要求压力为1.1-1.5兆帕),如果压力低于1.1兆帕,则可能是减压阀压力调整不当,调整减压阀至规定要求。其余产品可以将变速操纵阀测压堵头拆下接上油管及压力表测量其压力值。如果调整无效,则拆下减压阀芯检查,减压阀中的油压弹簧(细弹簧)是否变形或损坏。检查变速操纵阀切断阀芯是否全部回位,阀芯回位弹簧是否变形和后腔有无杂物。,检查变速滤清器是否有堵塞现象,可以通过进回油管的出油量大小进行判断,经验丰富的维修人员可以通过手感进行判断。如果滤清器出现堵塞,清洗滤清器。
在以上检查均无问题的情况下,则是因为变速泵存在渗漏或变速泵已经损坏,拆下变速泵检修或更换。  挂不上挡或某挡挂不上挡,检查挡位机构(从换挡手柄到变速操纵阀之间的机构)之间是否存在螺栓松动。,检查变速操纵阀中的减压阀是否存在压力降低。,检查变速操纵阀中油道是否存在堵塞。如果在以上检查后均无问题,则是因为该挡位离合器油封严重漏油,更换新油封及油封座(见图10  变速箱装配结构工作原理图)。  驱动力不足,传动系统油量不足或漏油。,变速操纵阀减压阀低或减压阀弹簧损坏(见图9  变速箱变矩器供油系统图)。
检查变矩器油温,如果温度**过110℃,应立即停车冷却。如果装载机在短时间使用就出现油温过高,则应该检查散热器是否存在堵塞或其它原因造成散热不畅。ZL50G大多采用复合式水箱,即水箱之中包含有变速油散热器,其余产品散热器大多采用机油冷却器(主供厂家徐州大华)又称水冷。LW320F全部采用水箱对传动油散热的方式(见图9  变速箱变矩器供油系统图)。检查制动调整是否合理,制动钳是否未完全脱开,对制动钳进行调整。,检查机转速是否不够,可使用一个转速表进行转速测量。  变矩器与变速箱过热 ,传动油不足。,变速箱挡位离合器打滑。转向费力,动臂举升及铲斗收卸均有困难。检查步骤如下: ,液压油温太低,一般是冬天气温太低引起,或检查液压油位。 ,发动机,仔细听工作泵与转向泵的吸油声音,如果同时存在异常声音,则液压油箱内的吸油滤网堵塞,清洗滤网或更换滤网。拆下先择阀上端的测压螺堵,接上5兆帕的压力表,看压力表读数是否达到2.5兆帕。如果不到,调节先导泵左侧的溢流阀,直至压力读数达到压力值。(见图13  ZL50G先导液压装配图)。
如果测量结果达到压力值,检查工作泵,转向泵的吸油钢管(装配于液压油箱上)是否存进空气。可在前车架上随便拆下一根油管,检查流出的液压油是否成乳白色并伴有大量气泡,如果是此种现象,则工作泵,转向泵通过吸油管路(主要是吸油钢管)吸入了空气。如果通过以上检查均没有问题,则应将先导油路分两路(工作部分及转向部分)进行逐步检查。 转向费力,检查步骤如下:,液压油温太低,一般是冬天气温太低引起。,如果整机拆后再装配就出现此问题,检查先导油路连接是否不对。 ,拧下转向横钢管上的堵头,接上一块25兆帕的压力表,测量压力是否达到15兆帕,如果不到压力值,调节流量放大阀后的锥阀,直到压力达到要求。(见图16  ZL50G 转向液压装配图)。如果测量压力达到15兆帕,则一定是转向缸内泄严重,找出内泄油缸后,检查油缸油封是否损坏,检修或更换。,在拆下堵头后,观察液压油颜色,如果液压油成乳白色,并有大量的气泡,则转向系统中进入了空气,如泵吸油管松动,吸入了空气。 ,如果压力不够,检查流量放大阀分配阀芯(放大阀芯下部阀芯)弹簧是否调整不当,拆配阀芯,采用增加或减少调整垫片的方法调整。(见图22  **型流量放大阀内部结构)。
装配过程应由零件到部件﹑由部件到总成,后将总成组装成机器 装配程序应根据“先上后下﹑由内及外﹑先重后轻”的原则,并按装配的基准进行。应特别注意某些结构的尺寸链精度和相互位置精度。对于有两个涡轮的四轮一级变矩器,应将两个涡轮组装后在一体安装;一级涡轮与涡轮罩在出厂前已经过校验,拆装时应注意使两者上的箭头标记对齐。
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