品牌龙工
型号转向/转斗/动臂
适配车型30/50装载机
发货地山东临沂
发货方式物流托运
包装木箱
装载机装配结束后,进行“油气”试验。方法是:先将变速分配阀拆下;通过壳体上的油道向各挡活塞缸内注油,注满为止;用气管对准各油道口中,通入0.6-0.8MPa的压缩空气,通气的瞬间若能听见活塞运动时撞击从动片而发出“啪”的声音即为良好,否则应重新装配。
故障现象:一台厦工产ZL50型装载要在野外作业过程中,直线行走时其后驱动桥声音正常,但转弯行走时却声音异常。
故障检修:通过故障现象初步判断,故障可能发生在后驱动桥差速器。因为装载机直线行驶时,两侧的车轮在同一时间滚过的行程相等。此时差速器壳一起公转,这时候差速器壳一起公转,这时候差速器不起差速作用;当装载机转弯行驶时,行星齿轮不但带动两半轴齿轮转动,而且还绕十字轴颈自转,由于两侧车轮对行星齿轮产生的阻力不同,因而使两半轴转速不等,这时差速器起差速作用。因此,判断故障可能发生在差速器上。
拆下后驱动桥与机架的连接螺钉、主传动器接盘螺钉,拆开制动器油管接头等,用起重机吊住机架,向后推出后桥驱动桥;放出后驱动桥和两侧轮边减速器内的齿轮油,发现后驱动桥内的齿轮油过脏,油内有一些针状和片状金属碎屑。
拆开驱动桥桥壳取出主传动器、差速器和2根半轴及2个轮连减速器的太阳齿轮;拆开差速器壳体后发现:差速器内的4个行星齿轮和2个半轴齿轮和轮具严重损坏;4个行星齿轮的垫片只剩下1个较完整,其余的全部被磨损掉;主动锥齿轮、十字轴及差速器壳体严重磨损,驱动桥壳底部有许多大大小小针状和片状金属碎屑。
在分析故障原因时询问了操作手并检查了其他工作装置。原来,这台装载机系前、后桥驱动(四轮驱动),不易接合,接合后又不易分离;操作手又**检查过后驱动桥内的齿轮油。由于后驱动桥内的齿轮油过脏,使行星齿轮的垫片磨损,致使行星齿轮与2个半轴齿轮的间隙;加之在野外作业时,地形凹凸不平,又经常进行满负荷转弯作业,致使行星齿轮与2个半轴齿轮的轮齿因间隙过大而在高速转动中被打坏;其损坏的金属碎屑进入后驱动桥的底部和齿轮油内,使主动锥齿轮、十字轴及差速器壳体在转动中严重磨损。但在直线行进时,差速器内的4个行星齿轮和2个半轴齿轮,随差速器一起公转而不自转,因而后驱动桥没有噪声;当转弯行驶时,与2个半轴齿轮啮合的4个行星齿轮,由于遇到的阻力不等便开始自转,又由于它们之间的间隙过大且啮合的轮齿损坏,便发出“咔啦、咔啦”的噪声,损坏越严重,发出的噪声越大。
于是,将后驱动桥桥壳及其他零件清洗干净,更换了差速器和主传动器,装复了2根半轴、2个轮边减速器的太阳齿轮和驱动桥桥壳;向后驱动桥和2个轮边减速器内加注了新齿轮油;用起重机吊起机架,将驱动桥和车轮安装到位;装配好后驱动桥与机架、主传动器及制动器等。故障排除。
装载机在煤场和矿区进行高强度作业时,需要频繁制动,用户在作业过程中,为了简化操作,提高作业效率,存在边踩油门边制动的现象。具体是:由于运输距离短,为了在短距离内将动臂快速提升到位,又要整机行驶速度不快,如此操作。从表面上看,动作很协调,实际上在这个过程中变矩器、变速箱、刹车盘都处于被“憋”状态,变矩器处于低效区工作,制动盘处于高压滑摩状态,变矩器与刹车盘的温度都上升很快。刹车盘温度通过传导和加热刹车油,使刹车油产生汽化,导致刹车系统的油路被气体隔断,压力不能及时进行传递,夹钳活塞由于气阻“背压”不回位而抱死,加力缸由于气阻“背压”产生喷油现象,越热汽化越严重,“背压”越大摩擦温度越高,喷油现象越严重,刹车油越浪费。缺油时不及时对刹车系统进行加油和排气导致空气进入刹车油路,产生气阻现象,造成刹车失灵,形成安全隐患。因此,对车辆的行车制动可*性能、行车紧急制动以及停车制动性能也提出了更高的要求。
通过调查分析发现,为了能适应煤矿的这种高强度作业和频繁制动的现象,采用动力切断功能,能够降动时转化的热量,有利于减少制动失灵现象,但是在车辆的实际行走过程中,特别是上坡、下坡时,制动时切断动力有时会出现切断阀恢复不到位,解除制动后机器滑坡现象,造成危险。鉴于以上情况对原系统进行了改进,改进后的工作原理。
空压机1排出的压缩空气经组合阀2进入储气罐3,脚制动时压缩空气经脚制动阀4进入加力泵5对装载机实施制动,同时经选择阀11控制气控截止阀12切断,切断气缸9使变速器控制压力油卸荷,从而切断发动机的输出动力;当选择阀11在另一工位时,气控截止阀12将进气切断,切断气缸9不切断行车动力,这种情况适用于装载机上坡下坡的情况,可防止装载机因失去动力而出现滑坡现象。驻车制动阀8是手控阀,它主要应用于停车制动,但是在紧急制动时也可应用。
轮式装载机的制动系统多采用气液联动盘式制动机构,主要由空气压缩机、油水分离器、压力调节器、储气罐、脚踏制动阀、制动加力器、制动分泵、制动盘和制动钳等组成。
在分析与判断装载机制动失效的故障之前,先要进行仔细的检查,确保无零部件损坏和管路漏气、漏油,并且加力器的储油室内制动液充足,然后再按照如下方法与过程进行检查分析。
(1)根据气压表的读数进行故障判断
制动系统正常气压一般为0.65-0.8MPa,若压力显示在正常工作压力以内,则可以判断从空压机至储气筒的工作气路是正常的,故障可能在脚制动阀至制动器之间。如果读数低于0.4MPa,则故障通常在空压机至储气筒之间,故障部位多为空气压缩机和压力调节器。
压力调节器为弹簧――膜片调压式,主要由单向阀、调压阀和排气阀组成。单向阀用于防止压缩空气从储气筒向空压机倒流,调压阀用于调定系统的制动气压在规定的范围内,排气阀用于当储气筒内气压升至调定的压力值时,将空压机产出的多余压缩空气排放到大气中。其常见故障为调压阀中可自由浮动的排气阀阀杆因生锈而活动受限,卡在向大气中排气的位置。判断时先检查调压螺钉是否松动,如未松动再用手感觉压力调节器的排气口是否有气流脉动,如有脉动,作为应急处理可用旋具的木把轻敲排气阀端部,如果气流脉动消失,表明排气阀杆已经回位;如果仍不奏效,需将压力调节器拆开,清洗后再重新安装。
空压机为活塞式,根据实践经验,如果压力调节器无故障,则往往是由于空压机的气门关闭不严、产气量少导致制动气压过低。而气门关闭不严的原因在于气门弹簧受热退火使刚度下降,或气门处较脏,可以通过更换弹簧或清洗来故障。
(2)脚制动阀的检查与故障判断
脚制动阀的常见故障为膜片破损和活塞生锈发涩。可以通过踩放动作并根据脚制动阀回位时排气声来判断故障部位。如果踩下很费劲或踏板回位不灵活,则故障原因为脚制动阀活塞生锈发涩,拆下清洗后在活塞外周抹上少许机油即可;如果踩下踏板时听到脚制动阀有排气声,而放松踏板时排气声很小,则故障原因为膜片破损。
(3)加力器的检查与故障判断
加力器(又称气液制动总泵)是将气压制动力转化为液压制动力并增力的部件,它由储油室、气缸活塞和油缸活塞组成。其常见故障为气缸活塞卡死和油缸活塞的密封皮碗破损。检查时先拧松加力器出油管的接头(不必卸下),踩下制动踏板,观察有无制动液喷出及喷出的压力大小。如果无制动液流出或虽有制动液流出但压力很低(制动液喷出无力),则需拆开加力器检修,检修的主要部位是气缸活塞和油缸活塞的密封也皮碗圈。在重新装配零部件时,尤其要注意使油缸活塞前方密封圈的开口朝向油的方向,重新装配加力器后排除制动油路中的空气。排除空气时应注意及时向加力器的储油室补充制动液,防止加力器油缸活塞内的制动液被吸空,否则空气会再度进入系统。
(4)制动器组件的故障判断
该制动器为钳盘式,其制动间隙不可调整,如果摩擦片的磨损量在一定范围内,可通过分泵的工作进行一定补偿。在制动系统无故障的情况下,如果仍出现制动不灵的现象,则可断定为制动器制动间隙过大或制动分泵故障而造成的。
装载机目前普遍采用行星齿轮动力换挡变速箱,这种变速箱结构紧凑且刚度大、传动效率高和便于换挡。变速操纵阀安装在变速箱的侧面。由于变速操纵阀在装载机作业过程中使用为频繁,因此由它引起的故障较铁臂维修现将其常见故障及排除方法介绍如下。
1. 装载机在行驶中突然脱挡
故障现象 装载机在施工中I挡和倒挡工作正常,但由Ⅰ挡换Ⅱ挡时,装载机突然急剧减速停车,比紧急制动还灵,操作手感到机身有明显的强烈冲击。
故障分析 装载机变速操纵阀中的分配阀用来操纵各换挡离合器液压缸的充油和卸油,即控制各离合器的接合和分离,进行换挡。分配阀杆可使变速箱分别处于空挡、Ⅰ挡、Ⅱ挡和倒挡位置。当挂Ⅱ挡时,U腔的压力油进入Ⅱ挡进油口L,使Ⅱ挡液压缸工作,这时Ⅰ挡、Ⅱ挡、倒挡进油口M、J与压力油腔不通,而与油箱相通。在换Ⅱ挡时,变速操纵阀杆没有达到Ⅱ挡的变速位置时,其Ⅱ挡进油口J与供油口不通,同时Ⅰ挡、倒挡进油口M、J与油箱也不相通,故在挂Ⅱ挡时出现急剧减速的现象。
故障判断与处理 遇上述现象,应先观察变速压力表上所指示的压力是否正常(变速压力应在1.08~1.47MPa范围内)。如果变速压力正常,可将挡位挂在Ⅰ挡、倒挡位置,看行驶是否正常,如果行驶正常,则可断定引故障是由于分配阀杆没有到位引起的。一般可以通过改变限位机构的位置来改变变速手柄位置。在调整时可在变速压力表上观察到调整情况,如果用手轻轻地推动变速操纵杆,这说明挡位已调好。如果换挡时发现表针不摆动,则表明没有挂上挡位,变速手柄还不到位,应重新调整。
2. 制动后挂不上挡
故障现象 制动后,装载机(ZL40型)突然不能行走,查看变速压力表见指针指向零,但工作装置和转向系统工作正常。
故障分析 装载机变速操纵阀装有一个动力切断阀,通过它可以实现在踏下制动踏板进行制动时,变速箱的换挡离合器能自动分离,使传给行走部分的动力切断。在非制动状态下,制动阀杆在弹簧的作用下应为上、下油道相通,阀杆封闭腔与油箱相通,由调压阀来的压力油经上、下油道进入换挡离合器工作缸,使换挡离合器可以接合。
如果制动阀杆卡死或弹簧不能回位,那么上、下油道被隔断,由调压阀来的压力油就不能进入换挡离合器工作缸,换挡离合器就不能接合,装载机就会出现上述现象。阀杆卡死的原因一般多是液压油过脏或是气阀体内Y型密封圈损坏造成的;弹簧不能回位多是由于弹簧变形弯曲或断裂而造成的。
故障判断与处理 遇上述现象,先要判断是制动系的故障还是变速器的故障,可通过观察变速压力表的指针是否指向零来判断。如果变速压力表指针指在正常范围内,装载机仍不能行走,说明故障出在制动系上;如果变速压力表指针指向零位,则说明故障出在变速操纵阀上。这时可将仪表盘上的动力切断阀开关,扳在不切断动力的位置上,然后加大油门,观察变速压力表指针是否上升,如不上升,可用铁器轻轻敲击变速阀体的表面,使制动阀杆受振动,在弹簧的作用下而自动回位。如仍没有排除故障,就把变速阀体部分全部拆下,清洗检查,查明原因后进行排除。
装载机的结构比较复杂,各总成、零部件的工作状况具有较大的差异,由于设计者缺乏对装载机作业工况的充分考虑和了解,导致一些零部件在运行中不能完全适应各种运行条件的需要,在使用中就暴露出设计的薄弱,产生故障。
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