太原柳工广康装载机发动机厂家型号
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产品描述

适配车型柳工临工龙工厦工等装载机 包装木箱包装 排放标准厂家标准 型号潍柴WP10系列 发货地山东临沂 发货方式物流托运
批发销售潍柴装载机发动机,临工装载机电喷发动机是工程机械的核心,工程机械的保养维护,发动机的养护是要任务,尤其是经常服役在施工现场的工程机械,发动机的使用寿命、工作质量会因为施工现场的恶劣环境、操作、对小故障的忽视等大打折扣,因此,对于工程机械发动机的维护、保养,应当从小处着手,从细处切入
柴油机排气冒蓝烟主要是润滑油进入燃烧室受热蒸发成油汽的结果。此时主要以HC为主,主要原因有:柴油机油底壳内润滑油油面太高。空气滤清器内润滑油平面太高。由于气缸间隙太大,气缸漏光度太大,活塞环槽或活塞环磨损过大,活塞环弹力太低,活塞环用错或装反等原因造成润滑油窜人燃烧。进气门与气门导管配合过松,造成润滑油窜入缸内。曲轴箱通风不畅。气缸垫烧损。废气涡轮增压器漏油。排除方法有:检查油底壳里润滑油油面是否过高,空气滤清器内润滑油是否过多,若是,则应将其放至标准位置。
若油面正常,则可拆取喷油器,检查喷油器头是否严重积炭或有油污。若是,则拆气缸盖检査。先看气门与气门导管之间配合是否松旷,如康明斯6BT要求气门与气门导管的间隙是0.039~0.079mm。若不松旷,则可拆活塞,检查活塞与缸套、活塞与活塞环及每个部件本身的质量,康明斯6BT的配缸间隙要求是0.101-0.179mm,环开口间隙要求是0.40~0.70mm,三道环开口间隙要求是0.25~0.55mm,气缸套的圆度要求是0.038mm,圆锥度要求是0.076mm。
经测量后进行更换修复至标准,则可将冒蓝烟排除。其他可考虑曲轴箱通风、涡轮增压器漏油等原因。新装配的柴油机,在试车阶段或运行初期(数十小时以内)有轻度的冒蓝烟是正常的。因为,经拆装和检修、更换的机件,如活塞环、气缸套等相对运动机件,需要有一寸个磨合过程,才能达到配合良好。所以,在试车或运行初始阶段比正常使用有更多的润滑油窜入燃烧室内,有的柴油机在排烟管口还出现油滴。但随着柴油机磨合的逐步完善,油滴或蓝烟应该消失。
柴油机排气冒白烟主要是柴油未着火形成蒸气或柴油中有水的表现,主要以H2O为主。原因主要是:气缸温度太低或气缸压缩压力不足。此时,白烟呈白色烟雾排出,是柴油不易燃烧所致。柴油中有水或因气缸衬垫烧蚀,气缸套、气缸盖破裂漏水等原因造成气缸进水,在燃烧过程中受热后呈水蒸气状排出,引起排气冒白烟,且排气管出口处呈现水滴。喷油器喷雾质量不佳,喷油压力低或喷嘴有严重的滴油现象造成柴油未着火燃烧完形成蒸气。这种原因造成的排气冒白烟,通常是发生在柴油机起动阶段或起动运转初期,随着柴油机温度的升高,白烟会逐步减弱或消失,而在柴油机带较大的负荷工作时,可能出现冒黑烟现象。
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故障现象一台车用康明斯EQ6BT5.9型柴油机,平时润滑油压力在高速时略正常但在一次满载运输途中发现润滑油压力过低,更换机油压力传感器后,故障依旧。故障查找分析由于该故障是在车辆行驶过程中出现的,而且更换润滑油的时间不长,润滑油的数量和质量均符合规定,润滑油中只有少量金属屑,另外,机油压力表和传感器也未见异常。所以,出现该故障的原因可能是压力调节阀关闭不严、机油泵泵油量不足或者润滑系统局部泄漏等。
公明柴油发电机先对压力调节阀进行了检查,发现其弹簧压力正常,阀座与钢珠的配合面接触良好,然后对机油泵进行了检查,发现各项配合间隙均在规定范围内,而且润滑油中也没有冷却水和柴油。因此怀疑润滑系统有局部泄漏的现象,导致润滑油经过某一部位直接回到了油底完中,所以润滑油压力无法升高。装复柴油机后,短暂起动柴油机进行进一步的观察,润滑油压力还是过低,并且发现在柴油机工作过程中从推杆室盖的密封垫处渗出润滑油,显然是推杆室腔内润滑油过多所致。
停机后打开推杆室盖,其内有大量润滑油溢出,仔细检查发现推杆室前部的1个堵头穿孔了。原来,康明斯EQ6BT5.9型柴油机的气缸体上有3个主油道孔,通常用堵头(水堵)堵上。可能是由于安装堵头时没有使用工具或者不慎将其碰伤,在柴油机长时间工作后产生了裂纹,使润滑油压力略有下降;后在较高润滑油压力的冲刷下穿孔,润滑油涌入推杆室后流网油底壳,导致压力过低。而且该堵头位于推杆室内,不易发现,因此出现了以上故障现象。
故障排除用工具安装好堵头,装复后重新起动,怠速及各工况下的润滑油压力均正常,故障彻底排除。凸轮轴衬套脱落导致润滑油压力过低故障现象一辆装配康明斯6BT型柴油机的金龙牌大客车,行驶中突然出现组合仪表上的机油压力报报警,驾驶员随即靠边停车进行检查,润滑油数量足够、而且未发现漏油等异常情况。故障查找分析据驾驶员反映,该车2个月前刚进行丁维修,维修时更换了连杆轴瓦等部件,由于润滑油油泥较多,所以清洗了机油冷却器和润滑油油道、并且更换了润滑油,近该车行驶一直正常。
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柴油机在运行过程中,如果没有润滑油压力,应立即停机,查明原因后才能继续工作。机油泵停转当机油泵损坏或者驱动齿轮与驱动轴的固定销剪断、连接键脱落及机油泵吸人异物而将机油泵齿轮卡死,都会使机油泵停止转动,这时润滑油压力会随之降为零。坪地发电机对于转子式机油泵,如果机油泵轴与内转子间的过盈量没有或者小,在机油泵工作时,由于内转子与泵轴相互移动,固定销很*被切断。所以保养时应检查泵轴在内转子上是否晃动,有少许晃动即应修复或者更换。
在安装机油泵总成时应检查转子平面与壳体的间隙,即将平板尺平放在壳体上,用塞尺测量转子平面和平板尺下面之间的间隙,不得大于0.15mm,如果**过限,应更换整套转子。润滑油管道破裂机油油道破裂而导致润滑油大量泄漏时会造成没有润滑油压力。机油压力传感器损坏或导线开路当机油压力传感器损坏或导线断开时,压力表与传感器相当于开路,机油压力表就没有指示。此时可将传感器的接线断开,然后用万用表进行测量,若阻值为无穷大则说明传感器损坏。
机油压力表损坏机油压力表指示值为零时,经过测量机油压力传感器没有损坏后,可用万用表测量压力表的阻值,若阻值过大,则说明机油压力表损坏。也可在柴油机低速空载运转时,慢慢地松开机油压力传感器,若润滑油涌出量正常,则说明机油压力表损坏。60把主轴承盖、锁板和螺栓装到缸体上,按规定力矩和顺序紧固螺栓。6BT型和KTTA型柴油机主轴承盖螺栓紧固顺序。用内径千分表在垂直、水平和交叉方向测量主轴承孔的内径。
内径差在0.013m的范围之内。用检查杆检查主轴承孔的同心度,这个精磨过的检查杆上有检查环,在检查时应能穿过所有主轴承孔,并能自动转动(可在搪瓦机上进行)。检查前,应将主轴承盖安装好,并拧到规定力矩值。如果检查环不能通过轴承孔,则可能是主轴承盖螺栓紧固力矩不正确。孔加工后毛刺没除去或主轴承盖已变形。将0.075mm厚、13mm宽的塞尺,塞入轴承孔与检查环之间,坪地发电机,判断轴承孔是否合格。
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发动机依靠缸内燃烧发出功率。因此,进入缸内的燃油和空气是基本的两大要素,两者要合理调配,燃烧才能完全,使之达到功率大而燃油省的目的。燃油的输入量是可以控制的,关键是空气吸入量。一般发动机靠自然吸气,空气吸入量受发动机进气系统阻力的限制,仅能吸入70%~80%(以1个大气压计,吸入气缸的空气体积与气缸容积的百分比),因此功率难以提高。增压型柴油机的基本特征就是采用了“增压器”。因此,进入气缸的空气不是依靠自然吸气,而是由增压器强制将空气压入或“填入”气缸,从而使空气量增多,喷射的燃油量也可相应增加,不但发动机功率大大提高,而且由于燃烧完全,相应降低了耗油量,尾气烟度也有所改善。
废气涡轮增压器利用发动机排气压力推动涡轮,带动另一端的叶轮压气机“鼓充”进气,叶轮转速每分钟一般达10万转左右。采用这种内燃机增压技术的发动机为增压型,其功率比自然吸气型提高20%~40%,燃油消耗率也显著下降。进气气缸的空气通过废气涡轮增压器后,由于受压缩功的影响,其温度大幅度提高(全负荷时一般达到12℃左右),空气密度却显示下降,限制了功率的进一步的提高,因此出现了“增压中冷”技术。“增压中冷”是将发动机的冷却液或汽车前端的进风通过“中冷器”(即热交换器)对已增压过的发动机进气进行“中间冷却”。
发动机排出这种颜色的废气,说明有部分燃油完全没有燃烧就从排气管中被排了出来。造成这种现象的原因多属喷油时间过迟、喷油器技术性能不好、汽缸压缩力不够或燃油中含有较多量的水。排白烟一般只发生在发动机刚启动不久的一段时间里,因为这时发动机的温度较低,会存在部分燃油燃烧不全的可能,但随着发动机温度的上升,燃油越来越*起燃,这时主要的问题就让位于燃烧不良,因此灰白烟也就逐渐转变为淡黑烟或浓黑。
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