兰州龙工926E装载机发动机型号厂家供应 龙工配件
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产品描述

品牌工程机械配件 品类装载机配件 发货地山东临沂 发货方式物流托运 适配车型30/50装载机
液力变矩器的转矩承接能力是一个转速的二次方程。这就意味着,液力变矩器只有在一定的转速时,一般来说在负荷转速时,能够接受全部转矩。在此转速以下的转速时,接受能力急剧下降,因此会引起牵引力和速度的下降。在应用静压传动时,由于它可以自由分配转速变换和转矩变换,理论上它可以覆盖整个发动机的特性曲线族。并且与各式开环和闭环控制相结合,还可以实现噪音和能量消耗的优化。这样,只要将驱动马达转速调控在一个 佳工作点上,司机只通过油门踏板的位置,就可以对加速、牵引力或速度提出工作所需要求。
故障现象某单位一台ZL50F型装载机,购于2004年。近期检查发现,前桥壳前端存在明显的碰撞痕迹(如图1所示),仔细检查发现,为转斗摇臂下端撞击所致(铲斗下端与地面保持平行位置后,进一步收斗时发生)。
采取动臂提升与收斗作业交替操作的方法,当铲斗装满物料时,为了防止在装载机行走以及装车过程中物料撒落,需要将铲斗尽可能往回收。为了减少转斗液压缸活塞杆的运动行程以及铲斗到达限位置时可能产生的机械冲击,装载机制造商在动臂销上端两侧各焊接有限位块,与其对应的动臂两侧也各焊接有限位块(如图2所示)。在正常情况下,铲斗收至限位置时,转斗摇臂下端应距离前桥壳前端大约5cm的距离。故障原因分析驾驶员在操纵装载机实施装载作业时操作该装载机进行反复空载收放铲斗的动作,发现其工作装置存在如下问题:。
铲斗动臂销轴与轴套,转斗摇臂的上,中,下销轴与轴套,动臂上端与车架铰接销轴,以及轴套的配合间隙较大,尤以转斗摇臂中部销轴与轴套(与车架之间铰接) 为严重。据调查,该车工作装置的各铲接销轴以及轴套(包括关节轴承)均为原车出厂配置,**更换,经过多年连续使用,销轴与轴套之间产生磨损,进而造成配合间隙。
铲斗背面动臂销上端限位块变形,与其对应的动臂限位块过度磨损。当驾驶员进行装载作业时,为了尽可能避免铲斗内的物料撒落,每个装载工作循环均收斗至限位置。因此,几乎每个工作循环中,铲斗与动臂之间的限位块均要产生冲击碰撞,久之则造成限位块磨损,变形。
装载机在装载黏土等黏滞物料时,铲斗内部*积聚过多的物料,许多驾驶员采取收放铲斗至限位置(空载)的方法(当铲斗快速收放至限位置时均与动臂之间产生很大的机械冲击,冲击过程产生剧烈振动),使黏滞的物料脱离铲斗。
在以上因素的综合作用下,造成铲斗收至限位置时,转斗摇臂下端与前桥壳前端产生干涉。维修人员将铲斗动臂销轴与轴套,转斗摇臂的上,中,下销轴与轴套以及动臂上端与车架之间的铰接销轴,轴套等均进行了更换,同时对铲斗与动臂限位块进行修补,重新试车,故障现象。
采取单转斗摇臂设置的车型在使用一段时间后,均*发生上述故障。针对此类故障,建议广大装载机用户做好如下预防措施:定期对各铰接销轴进行可靠润滑。众所周知,受扬尘以及装载作业过程中撒落的物料颗粒等因素影响,装载机工作装置铰接位置的润滑一直是一个比较困难的问题。近几年投放市场的新型装载铰接销轴大多设计有防尘圈,防尘效果较好,因此润滑周期大幅延长,且润滑效果得到了很大程度改善。润滑应遵循少量多次原则。建议据调查建议至少每周加注一次润滑脂。
确保铰接销防松螺栓固定可靠。一旦防松螺栓松动脱落,易造成铰接销沿轴向窜动甚至脱落,导致铰接销与轴套产生异常磨损和早期损坏。驾驶员进行装载作业操作时,应尽可能避免将铲斗收至限位置及动作过快,过猛,以减少铲斗与动臂之间的限冲击,进而避免限位块过度磨损及受冲击变形。操作人员应认真落实装载机日常检查工作,一旦发现铰接销轴,轴套间隙以及限位块磨损,损坏等情况,应及时进行检修,避免造成更大的故障及事故。
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动臂举升慢此故障是该机液压系统 常见的故障之其表现为:无论空载还是满载,怠速状态下操纵手柄在举升位置不起铲,加大油门举升慢。综合分析主要有以下原因:工作泵磨损,压力和流量降低,多路阀上的安全阀调压低或密封不严。
先导泵磨损,压力和流量降低,先导泵安全阀调压低或密封不严,先导阀计量阀芯有赃物堵塞或发卡,转向泵磨损,压力和流量降低,转向**阀工作失灵,不能向工作液压系统供油,举升缸或管路密封不严(泄油),多路阀阀杆弯曲或发卡。
油箱液压油不足,或吸油管,吸油滤网堵塞。实例1为多路阀上的安全阀调压低或密封不严。将40MPa压力表接到多路阀上部测压口(螺纹M18×将动臂举升到限位置查看压力表的读数。其值应为15~16MPa,经测量压力仅6MPa。拆检安全阀发现其溢流阀被赃物卡住导致密封不严,清洗后装复并调压至16MPa,故障排除。
实例2为转向泵磨损,压力和流量降低。这不仅使动臂举升慢,而且伴随转向沉重。这是转向泵在非转向状态时泵到工作系统的油液其流量和压力降低造成的,同样在转向时供给转向系统的流量和压力也偏低。拆检转向泵发现泵体与齿轮外圆磨损严重,已无修复价值。更换转向泵后故障排除。
实例3为先导泵安全阀调压低或密封不严。将4MPa压力表接到多路阀前端举升先导油管(螺纹M16×,发动机低速运转,将先导阀动臂操纵手柄搬到举升位置,查看先导管路压力。其值应为1.6-2.5MPa,经测试 高压力为1.1MPa。分析认为先导系统上述3个原因皆有可能。根据判断故障由简到繁的原则,拆检先导泵安全阀发现,球形阀芯与阀座接触面处因拉伤而密封不严,更换阀芯后压力正常,故障排除。
实例4为转向**阀工作失灵。发生故障后,经测试工作系统压力和先导系统压力均正常,转向轻便,动臂缸不自落。因此,拆检转向**阀,发现主阀芯通往b腔的小孔(见图被破损的橡胶碎屑堵塞,导致在非转向状态下主阀芯不能打开C腔通路,转向泵不能向工作液压系统供油。清洗疏通主阀芯后装复试机,工作正常。
翻斗手柄在空挡位置,铲斗自行向某一限位置翻转(以自行下翻为例)。导致此故障的原因有先导阀计量阀芯卡死在某一开启位置,多路阀翻斗阀杆卡死在某一开启位置。可拆下多路阀的先导油管,启动发动机怠速运转,观察先导油管,若有油液不断向外流出,说明先导阀有故障,否则故障在多路阀。因先导管有油窜出,拆检先导阀发现,下翻计量阀芯卡死在开启位置。通过研磨,清洗阀芯与阀座使其滑动自如,装复试机,故障排除。翻斗手柄出现故障工作中操纵翻斗手柄不能翻转。
动臂不下落动臂举起,发动机熄火后操纵先导阀动臂手柄,动臂不下落。导致此故障的原因有储能器6(见图失效,单向阀7密封不严。先拆洗单向阀,装复试机故障未排除,解体储能器发现橡胶气囊破裂,更换储能器后故障排除。
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什么是单三元件变矩器?一级涡轮输出,三个原件组成的变矩器,就叫做单机三元件变矩器。像单涡轮的变矩器就叫做单三元件,比如山工变矩器,如果是双涡轮,那就是双四元件变矩器。我们常说的YJ375变矩器,其中375或者315是什么意思。
n型号含义:YJ37503Y——“液”的汉语拼音,个字母J——“矩”的汉语拼音,个字母375——泵轮,涡轮工作时,液体的有效循环圆直径03——变形序号n变矩系数通过变矩器后的扭矩倍数。例如:变矩系数“3”,及了发动机输出扭矩的    三倍。
为什么装载机上要装一个变矩器?发动机传递的动力是刚性的,当直接遇到大的阻力的时候会被憋熄火,所以变矩器的作用,当遇到大的阻力的时候,可以保护发动机,防止发动机熄火。*二个作用就是增加输出的扭矩,把原来刚性的动力变成柔性的液力动力。
液力变矩器位于发动机和机械变速器之间,以自动变速器油(ATF)为工作介质,主要完成以下功用:传递转矩。发动机的转矩通过液力变矩器的主动元件,再通过ATF传给液力变矩器的从动元件, 后传给变速器。无级变速。根据工况的不同,液力变矩器可以在一定范围内实现转速和转矩的无级变化。
自动离合。液力变矩器由于采用ATF传递动力,当踩下制动踏板时,发动机也不会熄火,此时相当于离合器分离,当抬起制动踏板时,可以起步,此时相当于离合器接合。驱动油泵。ATF在工作的时候需要油泵提供一定的压力,而油泵一般是由液力变矩器壳体驱动的。
同时由于采用ATF传递动力,液力变矩器的动力传递柔和,且能防止传动系过载发动机熄火。变矩器是如何传递动力的?我们可以先形象的打个比喻,当我们把两个风扇对着放在一起,打开其中一个,通过个吹出来的风,就可以带动*二个的转动。
变矩器的动力传递与之相似,但不是通过风来传递了,而是改成通过油来传递动力。泵轮通过弹性板与发动机飞轮连成一体,同速同向旋转,发动机高速旋转,迫使油液沿叶片间通道向外切向甩出。以大的速度和冲力冲击涡轮叶片。
涡轮是变矩器的被动轮。它外沿的叶片接受来自泵轮甩出的工作油液冲击之后,涡轮便产生旋转。同时内沿接受高速流出液流冲击在固定不动的导轮上的反作用力,实际上涡轮在两个力的作用下旋转,所以了输出扭矩。也就是说来自泵轮油液的动能又转换为涡轮旋转的输出机械能。
为什么叫做定轴式变速箱定轴指的是所有的离合器轴都是固定在箱体上面的。位置不变动的。且所有的轴都是平行的。50D,50F定轴式变速箱外观山工变速箱有前进4挡位,后退4挡位,总共8个挡位,这样可以更好的应对更多更复杂的工况。
山工变速箱的工作原理山工变速箱内虽然有离合器,但跟咱们常见的所谓的汽车离合器是不一样的。装载机的是靠油的压力把离合器片压紧来传递动力。其中前进离合器,后退离合器,3离合器,4离合器,所有的离合器的主动片和从动片都是一样多的。
从变矩器的进口压力阀开始分流,其中一路就进入变速箱,目的就是用这个压力油来压紧离合器,这个地方的压力呢,是1.4--1.7MPa。然后通过变速分配阀的控制,让油进入前进离合器,后退离合器,3离合器或4离合器,实现油的分流。
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其噪声包括噪声和司机室内耳旁噪声两部分。噪声的构成比较复杂,但主要来源于发动机排气噪声和冷却风扇的运转噪声以及发动机振动诱发所产生的车身结构噪声,装载机的司机室内噪声主要是低频声,它是由发动机和动力总成的振动所诱发的结构噪声。与低频结构噪声相关的部件有动力总成系统,传动系统,车身系统等,总的来说,动力传动系及其相关零部件是振动的主要来源,它们之间的优化组合是降低噪声的要任务。对于轮式装载机来说。
1发动机噪声发动机的振动,噪音是装载机振动和噪音的 大来源。柴油机上的激振力可分为燃烧发生的直接激振力和柴油机工作时的机械力。柴油机上的噪声按其产生的机理可分为类,即空气动力性噪声,燃烧噪声和机械噪声,而排气系统中的空气动力性噪声通常是主要的噪声源,一般来说,如果能够有效地降低柴油机的排气噪声,就能大幅度地降低柴油机的总噪声级。
在正常情况下,柴油机噪声随其转速的增加直线上升。自然吸气式四冲程柴油机每增加10倍转速,噪声30dB(A),四冲程增压式柴油机每增加10倍转速,噪声增量为40dB。若在增速过程中出现噪声峰波,就是噪声源识别当中的问题所在,可以用1/3倍频程频谱分析,初步查明主要噪声成分。
在排气阀处,气体的流动是不稳定的,它以压力波动的方式,传到排气系统的出口,在尾管出口处,连速度波动产生了噪声,可见排气噪声来源于排气系统内的不稳定流动。排气噪声的定义通常指的是排气系统辐 的总的噪声,包括管壁和壁的噪声以及尾管出口的气动噪声,若将排气系统的管壁和壁假设为刚性的,则排气噪声指的是仅气体动力性噪声。降低排气噪声 有效方法就是设计安装一个,低阻力的排气。空气动力性噪声排气噪声产生机理:柴油机工作过程中影响排气噪声的主要有发动机转速,气缸数,负荷,排气管尺寸等。
内燃机排气开始时,燃气温度约为800-1000℃,压力约为0.4-0.5Mpa,但排气阀打开出现缝隙时,废气以脉冲的形式从缝隙中冲出,形成能量很高,频率很复杂的噪声。根据排气过程产生噪声的机理,有以下几种成分。气压力脉动声,流通过气门,气门座等处发生的涡流声,由于边界层气流扰动发生的噪声排气出口喷流噪声。
行驶中突然感到发动机功率不足、声音不正常,且有明显气门窜气声,多为(**置式)气门掉入汽缸。如进气门掉入汽缸,在驾驶室便能听到较大的回气声(化油器回火);如排气门掉入汽缸,会听到不正常的排气声。如果某缸工作不好,而且发动机运转时可听到“嘶嘶”声,可用听觉辨别或用手触摸缸盖衬垫边缘,有压缩气体冲出,这一般是汽缸盖螺栓没有拧到规定的力矩或汽缸垫破损。
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