武威临工L953装载机驾驶室总成配件 铲车配件
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产品描述

品牌工程机械配件 品类装载机配件 发货地山东临沂 发货方式物流托运 适配车型30/50装载机
装载机操作技术先要确认周围状况。回转作业时,对周围障碍物、地形要做到心中有数,安全操作;作业时,要确认履带的前后方向,避免造成倾翻或撞击;尽量不要把终传动面对挖掘方向,否则*损伤行走马达或软管;作业时,要保证左右履带与地面完全接触,提高整机的动态稳定性。
动臂举升慢此故障是该机液压系统 常见的故障之其表现为:无论空载还是满载,怠速状态下操纵手柄在举升位置不起铲,加大油门举升慢。综合分析主要有以下原因:工作泵磨损,压力和流量降低,多路阀上的安全阀调压低或密封不严。
先导泵磨损,压力和流量降低,先导泵安全阀调压低或密封不严,先导阀计量阀芯有赃物堵塞或发卡,转向泵磨损,压力和流量降低,转向**阀工作失灵,不能向工作液压系统供油,举升缸或管路密封不严(泄油),多路阀阀杆弯曲或发卡。
油箱液压油不足,或吸油管,吸油滤网堵塞。实例1为多路阀上的安全阀调压低或密封不严。将40MPa压力表接到多路阀上部测压口(螺纹M18×将动臂举升到限位置查看压力表的读数。其值应为15~16MPa,经测量压力仅6MPa。拆检安全阀发现其溢流阀被赃物卡住导致密封不严,清洗后装复并调压至16MPa,故障排除。
实例2为转向泵磨损,压力和流量降低。这不仅使动臂举升慢,而且伴随转向沉重。这是转向泵在非转向状态时泵到工作系统的油液其流量和压力降低造成的,同样在转向时供给转向系统的流量和压力也偏低。拆检转向泵发现泵体与齿轮外圆磨损严重,已无修复价值。更换转向泵后故障排除。
实例3为先导泵安全阀调压低或密封不严。将4MPa压力表接到多路阀前端举升先导油管(螺纹M16×,发动机低速运转,将先导阀动臂操纵手柄搬到举升位置,查看先导管路压力。其值应为1.6-2.5MPa,经测试 高压力为1.1MPa。分析认为先导系统上述3个原因皆有可能。根据判断故障由简到繁的原则,拆检先导泵安全阀发现,球形阀芯与阀座接触面处因拉伤而密封不严,更换阀芯后压力正常,故障排除。
实例4为转向**阀工作失灵。发生故障后,经测试工作系统压力和先导系统压力均正常,转向轻便,动臂缸不自落。因此,拆检转向**阀,发现主阀芯通往b腔的小孔(见图被破损的橡胶碎屑堵塞,导致在非转向状态下主阀芯不能打开C腔通路,转向泵不能向工作液压系统供油。清洗疏通主阀芯后装复试机,工作正常。
翻斗手柄在空挡位置,铲斗自行向某一限位置翻转(以自行下翻为例)。导致此故障的原因有先导阀计量阀芯卡死在某一开启位置,多路阀翻斗阀杆卡死在某一开启位置。可拆下多路阀的先导油管,启动发动机怠速运转,观察先导油管,若有油液不断向外流出,说明先导阀有故障,否则故障在多路阀。因先导管有油窜出,拆检先导阀发现,下翻计量阀芯卡死在开启位置。通过研磨,清洗阀芯与阀座使其滑动自如,装复试机,故障排除。翻斗手柄出现故障工作中操纵翻斗手柄不能翻转。
动臂不下落动臂举起,发动机熄火后操纵先导阀动臂手柄,动臂不下落。导致此故障的原因有储能器6(见图失效,单向阀7密封不严。先拆洗单向阀,装复试机故障未排除,解体储能器发现橡胶气囊破裂,更换储能器后故障排除。
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而且在工程中使用频繁,因而经常会出现各种故障。ZL装载机主要由发动机,单级四元件(泵轮,一二级涡轮,导轮)变矩器,行星齿轮变速箱,转向系统,工作液压系统(包括动臂缸,转斗缸,分配阀,工作泵),驱动系统(包括差速器和 终传动)和制动系统组成。其中变矩器和变速箱属于典型的液力传动。工作液压系统和转向系统属典型的液压系统。在实际工作过程中。ZL装载机是公路施工和养护工程中常用设备我们对ZL装载机的机械液力传动系统就*出现一些故障事故和处理取得了一些经验,特作如下介绍。
保养,维修等不当,机械液力传动系统就*出现一些故障事故,统计如表。1.2 液力传动系统正常油温液力传动系统正常油温为650℃-1100℃, 佳温度800℃-900℃,长时间油温过高会使传动油浓度变稀,粘度下降,油的抗磨,抗氧化,抗腐蚀性能变差,严重时传动油变质,高温甚至会使金属机件退火,降低机件强度,严重时导致机件失效,高温时会使系统密封件老化,产生渗油,漏油现象。但工作过程中并非温度愈低愈好。故障分析1.1 常见的故障由于使用因为温度愈低,油液的粘度愈大,影响了变矩器的效率。
使冷却液的数量不足,冷却缓慢。由于变矩器和变速箱的供油系统公用,所以变速箱若各档压力太低(低于0.8MPa)会造成变速箱内的档位离合器摩擦片打滑,发热,追赶离合器(二轴总成)中的24粒滚柱卡死,产生机械摩擦。(虽然系统的压力正常),也会使油温猛升。旋转油封等损坏,变矩器内部的工作液产生大量内漏,大量的工作液没有经过冷却系统就直接流回油池(变速箱内),这些现象直接造成油温升高。操纵作业不当。
材料,设备,方法和环境要素进行原因查找。我们对ZL装载机的机械液力传动系统就*出现一些故障事故和处理方法绘制成鱼刺图,如图所示。从鱼刺图可以看到:变速齿轮泵,变速箱的油箱油位过高或过低,油底壳磁性滤网堵塞,或滤清器滤芯堵塞,使得油泵吸油不畅,油路的供油量过少,系统没有足够的液流带走热量,造成油温高。发动机皮带松懈,风扇打滑,排风量不足,油液散热慢,发动机水箱水位偏低,散热片堵塞。1.3 油温过高故障原因分析主要从人或动力机的机油冷却器内的管路破裂工作环境和气温变化也是影响油温的因素。
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1 液压系统油温过高的原因分析液压系统的油温过高,其原因很多,有设计方面的,也有加工制造和使用方面的,具体如下:液压系统设计不全理,造成先天性不足。ZL50装载机液压系统中未安装液压油冷却装置,系统散热仅靠液压油箱和管路来完成,且油箱容积较小,散热面积不大,而管路散热又十分有限,如果环境温度较高,则很难降低系统温度。
工作环境过高。工程机械液压系统 佳工作油温为35-55oC,允许 *作温度是65-70oC。而在炎热的夏天,工程机械在停机状态,系统温度就已接近40oC,当开始工作时,油温很见风使舵**过设计指标。油温高,使系统油液粘度下降,破坏了液压元件运动副间的油彩膜,致使金属直接接触,机械运转噪声将不断,同时增加磨损,导致液压元件出现其它故障和泄漏,从而又进一步使系统升温,形成恶性循环。
2 排除高温故障措施为了使ZL50装载机适应于夏季高温环境条件下作业睚不影响主机系统帮派有性能的前提下,可在液压系统中增设一个冷却器,从而加大冷却系统的散热面积。冷却器一般安装在液压系统的总回油管或溢流阀的回油管路中,特别是后者,油液在这些地主发热量 大。笔者对ZL50装载机油路系统进行技术履行时,就将冷却器安装在溢流阀的回油管路中,新增冷却器的容量,通过系统热平衡计算确定。
2.1 系统发热量计算根据现场油液的升温善,采用测量法,可按下求出系统的发热量。P1=VCpΔt/1000T式中P1-----发热功率,KW V----箱的效加热时间,现场测试取T=1hΔt----油液升温,取Δt=50oC Cp----油液的比热容,密度之积,取Cp=0.47Wh/L?oC。
考虑到油箱和其它液压元件的散热作用,应将上述计算结果再减去23%的修正值,帮液压系统总发热量为P1=8.6KW。2.2 热平衡计算该液压系统工作油液的设计温度为60-70oC。若从冷却器散热能力,降低系统工作油温也发,使系统的发热量全部由冷却器进行散热,则冷却器的散热面积可按下式计算。
A=P2/kΔtm式中 P2----冷却器的散热功率,根据热平衡的原理,总散热量应等玩于总发热量,故P2=P1 k----冷却器的传热系数,取下限值:k=35W/m2oK Δtm----油和空气之间的平均温度差。
Δtm=t2+t1 /2-t2‘‘+t1‘‘式中t1 ---- 冷却器液压油温度,取t1 =(273+oKt2 ---- 冷却器液压油出口温度,取t2 =(273+oKt1‘‘ ----- 冷却介质温度,取t1‘‘ =(273+oK。
t2‘‘ ----- 冷却介质出口温度,取t2‘‘ =(273+oK 故得Δtm=35oC将PK,Δtm 值代入式,则所需总散热面操作A=9.8m2。根据实际测量,该机箱有效散热面积约为2.2m甩以需新增加7.6m2和散热面积。就足以满足系统的工作要求。新增加冷却器选型为:FLQ0.65×0.46-2×(7.2/16Ⅲβ。
2.3 冷却器风扇驱动功率的计算选用轴流式风扇。风扇的风量应根据新增冷却器械的散热量赤计算,风扇的风量为:Qa=P3/3600ρCpΔt式中Qa----风扇的风量,m3/sP3----冷却器散热量,按散热面积等值分配,新增冷却器的散热量:P3=7KW。
Cp----空气的空夺比热容,取Cp=0.28Wh/KgoC ρ----空气密度,取ρ=1.29kg/m3Δt----散热温差,取Δt=10oC 故Qa=0.54m3/s风扇驱动功率表达式为:P4=Δpa?Qa/1000η。式中P4----风扇的驱动功率,kWΔpa----自由排风时的风压,一般可致Δpa=100-1000Pa,本文选 取Δpa=500Paη----轴流式风扇的效率,取η=0.4 故P4=0.7kW。
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装载机是目前我国广泛使用的施工机械,由于大多数操作手和维修人员没有经过系统培训,当液压系统出现故障的时候,判断、排除故障的能力有限,经常是盲目更换配件,使维修成本大大提高。在此,向操作手和维修人员提供一些分析判断的方法。
工作液压系统的故障
1.1系统工作压力低于额定压力
如果系统工作压力低于额定压力,先应该检查系统的压力控制元件-安全阀是否出现问题.在安全阀中,阀芯与阀座的密封不良、阀座与座孔的密封件损坏、调压弹簧疲劳或断裂,以及主溢流阀常开(卡滞),都会造成系统的工作压力低于额定压力。根据零件的损坏状况,可以更换零件或进行配研修复,恢复系统正常的工作压力。
如果确认安全阀正常,但系统工作压力仍然低于额定压力,此时可以考虑是由于油缸内漏严重和油泵高压腔与低压腔击穿所致。如果油缸内漏严重,可分别操作动臂油缸和转斗油缸,检测系统压力时会得到不同的结果;如果系统压力检测结果相同,则可以断定是油泵高压腔与低压腔击穿,油泵不能建立压力,可根据检查的结果进行维修或更换配件。
1.2系统工作压力正常时的故障
流量对系统的影响反映在工作装置的动作速度上,一般情况下,动臂提升速度慢的现象 为明显。流量Q=nqη(n为转速。q为油泵理论排量,η为容积效率),转速的影响比较*判断,因为柴油机转速过低时,其运转声音能够提供信息,提醒检修柴油机;影响油泵流量的主要因素是油泵容积效率η。在齿轮泵中齿轮、侧板、泵体的磨损和缺陷都会造成容积效率下降,使油泵的输出流量相应减少。但在确定油泵效率下降之前,应该检查以下几个方面:
液压油箱的液压油是否足够。缺乏液压油会造成油泵吸入空气,直接使流量减小。此时油泵运转会产生刺耳的尖叫声,为判断故障提供了特征。
分配阀动作行程是否足够,阀芯与阀体之间的开口大小直接影响流量的变化。操纵软轴调整不当、损坏和工作分配阀阀芯卡滞都会造成进入工作油缸的流量减少,影响工作装置的动作速度。通过检查分配阀阀芯的行程、操纵力的大小,可以判定是否有这类故障存在,并进行处理。
软管内壁脱层。软管内壁的脱层会在管理形成油囊,阻碍液压油的通过,造成进入工作油缸的流量减少,影响工作装置的动作速度。这种现象一般都会出现“吱吱”的节流声,同时造成软管抖动,是判断故障的主要特征。
系统执行元件内漏严重。在装载机动臂油缸和转斗油缸中任何一个油缸内漏严重,都会使有效流量大幅度减少,影响油缸的动作速度。这类故障可以通过检查动臂是否会自由沉降,铲斗是否会自选下翻或上翻来判断。
通过以上检查,如果各方面都正常,此时基本上可能确定故障原因是油泵效率下降造成的。
众所周知,降水温一般是采取“降负荷,高转速”的方法。当转速过高时,就会活塞连轩组的惯性力和离心力,使曲轴轴承的负荷加大。同时,轴颈与轴瓦的相对摩擦速度也会,使单位时间内产生的热量增加,机油泵油量下降,大量的机油从主油道内被甩出,从而导致各机件摩擦表面因无足够的润滑油而加剧磨损,油温会进一步上升。
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