晋城龙工833N前车架总成原厂配件 柳工装载机配件
  • 晋城龙工833N前车架总成原厂配件 柳工装载机配件
  • 晋城龙工833N前车架总成原厂配件 柳工装载机配件
  • 晋城龙工833N前车架总成原厂配件 柳工装载机配件

产品描述

品牌工程机械配件 品类装载机配件 发货地山东临沂 发货方式物流托运 适配车型30/50装载机
在现实中,经常**手在停车时长时间怠速运行发动机,由于发动机没有负荷,整个发动机的运行温度比较低,发动机的润滑条件不是很好,机油压力低不利于油膜的形成,相对来说会加剧运动部件的磨损。如果活塞环与缸套的磨损过大,机油会上窜进入燃烧室参与燃烧, 终导致柴油机冒蓝烟,并且燃烧室的积碳会增加,发动机出现动力不足的情况,在发动机大负荷工作的时候,很*出现拉缸或者活塞熔**故障。
(1)先导油流量不足,使流量放大阀的主阀阀杆移动的开口距离不足,导致进入转向缸的液压油不足。如减压阀6内的减压弹簧断裂,导致先导油流量不足,需更换新弹簧。如转向器7内的转子、定子副长期使用造成径向或轴向磨损,间隙过大使内泄漏、计量失准,需更换转向器总成。此故障可通过停机空转转向盘来判断,正常的转向器空转阻力较大,而泄漏大的转向器空转阻力小、手感轻。如转向器维修不慎,漏装了进回油口处的钢球单向阀,使部分先导油流回油箱。钢球单向阀被异物卡住也会出现此故障。
(2)转向泵容积效率低、供油不足,导致进入转向缸的液压油不足(尤其在低速时明显)。转向泵的齿轮与侧板或泵壳磨损,导致内泄漏。正常情况下,用手触摸转向泵壳体应感到比油箱温度稍高,如果温差显著,则可断定转向泵内泄漏过大。另一种判断方法是在流量放大阀2的压力接口12上接上量程为2.5MPa的压力表,拆下主阀阀杆4右端的先导进油管接头及直角弯头,用螺杆M14×1.5旋入直角弯头的螺孔中,将主阀阀杆**向另一端(即左转向),启动机器使其低速运转,待机器停止左转向后,在油箱处拆开流量放大阀的回油管,此时若压力为额定压力,目油管有较多的油流出,则转向泵是正常的;若压力低于额定压力,回油管没有(或有少量)油流出,则是转向泵内泄过大;若压力低于额定压力,回油管有较多的油流出,则可能是转向缸内泄过大,或是安全阀调定压力过低,或是主阀阀杆与阀孔磨损或拉伤泄漏大。此时可将右转向缸有杆腔处的油管接头拆开,若软管接头处有较多的油流出,则是左转向缸内泄过大;若转向缸接头处有较多的油流出,则是右转向缸内泄过大;若转向缸两接头处无(或有少量)油流出,则是安全阀故障(压力过低)或是主阀阀杆与阀孔泄漏大。转向泵侧板磨损时,应更换;若泵齿轮磨损或扫堂,应更换泵总成。
(3)转向缸活塞密封件磨损或损坏,内泄漏。可更换密封件修复。
(4)流量放大阀2的主阀阀杆4与阀孔磨损或拉伤出现泄漏,此时应更换流量放大阀总成。
晋城龙工833N前车架总成原厂配件
一台zl30e型装载机夜间作业时,突然所有挡位换挡压力都太低而不能行走,空挡时换挡压力则波动剧烈,休息一段时间后故障自动,工作一段时间后故障又再次出现。由于该机变速器投入使用仅2个多月,各挡离合器同时内泄的可能性很小,空挡时压力剧烈波动,说明变矩器主调压阀压力不稳或者是从变矩器来的油量不足。此时油量不足说明行走泵供油量不足,原因很可能是泵吸油不足或已损坏。
故障原因:先,检查了行走泵吸油滤网。卸下滤网后,发现滤网表面沾有大量的铝粉末,使行走泵吸油不足,而行走泵的供油不足又导致了换挡压力过低, 终引起装载机不能行走,据操作手反映,该机一直油温较高,牵引力不大。鉴于油温较高的液力传动油中含有大量的铝粉末现象,我们推断变矩器的泵轮和涡轮可能有问题。
拆开变矩器与发动机的连接螺栓,吊出变矩器并拆检,发现固定涡轮的螺栓已松动,造成涡轮轴向窜动。拆下涡轮后,发现紧定泵轮和导轮的螺母也松动了,这也能造成泵轮和导轮的轴向窜动,同时,发现泵轮和涡轮的端面已被磨成鱼鳞状。
排除方法:修复时,我们先将泵轮及导轮端面磨平,紧好泵轮和导轮的螺母,清洗干净泵轮和导轮及涡轮轴等零件,用车床将涡轮沿轴向车去1.5mm,锐解倒钝,清洗干净各零件后装上涡轮,并紧固涡轮螺栓,调整好泵轮和涡轮之间的间隙。
因而装配时,就会出现兰定位面与关节轴承外圈之间出现间隙。另外圈之间出现间隙。另外若两端面厚度尺寸**出公差上限,则会出现关节轴承外圈与法兰端面之间存在间隙,无论哪一种间隙的存在都会使关节轴承的受力状态发生变化,影响关节轴承的寿命,严重者会寻致关节轴承的碎裂,尤其装载机在工作状态下会导致后车架整体轴向窜动,从而改变铰接销的受力状态,加速铰接销的磨损。
行走泵吸油滤网及壳体,回油滤油器进行彻底清洗。然后,将所有的零部件按要求装好并试机,此时各挡位油压正常,牵引力较修理以前增加许多,油温也正常,说明故障被排除。原铰接结构的缺陷后车架在T612镗床上进行镗床孔加工时,因受设备加工条件的限制,φ端面在孔的径向上要分2―3次进刀(每次时刀是通过手工调节来完成的),由于镗杆伸出量较长,基本建设削力较大以及手工进刀误差等因素的影响。将变速器壳体导致加工后的端央不同矢口否认革成锥形面。这样两端面的厚度尺寸40°-0.1就不一定能得以完全保证。
下铰拭妆销的轴向定位是通过垫板7与螺栓9联接实现的经过长时间使用验证这种定位不很可靠,由于装载机的工作环境比较恶劣,尤其是在**负荷工作状态下,铰接销不仅承受较大的径向力,而且还会承受一定的轴向力和剪切力,这样很*引起螺栓的松动,导致轴向定位失效。
3 改进改进后的铰接结构,它主要从以下三方面进行了改进。改变了关节轴承的定位方式。将法兰3通过螺栓11与车架上上铰接板固定联接,联接板6与后车架的下面因刮面尺寸不易保证而出现后车架与关接轴承之间相对上下窜动现象的发生,了关节轴承外圈与法兰羰面之间的间隙。
下端加工成螺纹相应配制开槽蚴母将开槽螺母拧紧后,再用开口销9固定防松,这样就避免了原结构因螺栓松动引起铰接销的轴向窜动而造成关节轴承的碎裂和交接销折断等故障的发生。装配时根据测量的实际情况,在法兰与铰接孔上端面之间增加调整垫片。具体做法如下:装配时,将联接板通过螺栓与后车架铰接孔睛端面紧固后,将关节轴承装入铰接孔后使其外圈端面与联接板充分接角。将匀接销加长然后测量关节轴承外圈上端面至后车架铰接孔上端面处的距离h根据二者之差Δh=(Δh=h2h,选配调整垫片的厚度,使其装配间隙控制在一定的范围之内,这样就保证了装配精度。4 效果自使用改进后的铰接结构以来,再未出现过铰接销扭断,关节轴承碎裂等故障现象的发生。此种结构形式不仅适用于装载机前后车架部位的铰接,而且也同样适用于其它类型的工程机械。
晋城龙工833N前车架总成原厂配件
装载机转向系统的发展主要有助力转向系统、负荷传感全液压转向器和**阀转向系统、流量放大转向系统3种型式,以下就负荷传感全液压转向器和**阀转向系统中的**阀及其发展――**卸荷阀和高低卸荷**阀进行说明和分析。
1、**阀
**阀结构如图1a所示主要由转向安全阀、弹簧、阀芯及阀体组成。其工作原理见图1b,其中P口为转向泵进油口,CF口与转向器进油口连接,EF口与工作系统的多路阀进油口连接,LS口与转向器的控制口连接,T口为安全阀回油口。
当P口进油时,液压油经阀芯3**供应到CF口。当转向器不工作时,CF口处于封闭状态,此时LS口的压力为零,阀芯右端进油,液压力作用在阀芯右端,克服弹簧2的预压力,使阀芯向左移动,此时P口与EF口连通,转向泵油合流到工作系统中去,从而实现双泵合流。当转向器工作时,CF口经转向器与转向油缸连接,转向泵来油进入转向油缸,使装载机转向;LS口的压力信号通过节流小孔作用在阀芯的左端,此时阀芯右端的压力较转向器出口的压力低,由于阀芯左右两端压差的变化及弹簧的作用,当转向器转速很大时,使得阀芯向右移动至关闭,液压油**供给转向。当转向负荷**过额定值时,LS口的压力油使转向安全阀1开启,LS口卸压,阀芯左移,转向泵来油合流到工作系统中。当工作系统不工作时,经多路阀中的中立位置卸荷。
但是,负荷传感全液压转向器和**阀转向系统在工作系统处于高压小流量工作状态时,其合流到工作系统中去的油液是多余的,此时转向系统承受着与工作系统同样的高压。为此在**阀的基础上,增加了高压卸荷部分,便成了**卸荷阀。
2、**卸荷阀
**卸荷阀结构,主要增加了卸荷安全阀、单向阀弹簧、等值卸荷单向阀、卸载阀芯、卸载阀弹簧等组成。其工作原理如图2b所示,当工作系统处于高压状态时,EF口也处于高压状态,高压油打开等值卸荷单向阀3与卸荷安全阀1接触;当压力**过卸荷安全阀调定压力时,卸荷安全阀开启,其回油经油道b到卸载阀芯4左端,克服卸载阀弹簧5的弹簧力,卸载阀芯右移,EF口的高压油经T口直接卸荷油箱。这样就解决了**阀高压不能卸荷的问题,实现了高压小流量的工况要求,节约了能源。但是应该注意到,当系统不工作时,即装载机处于高速运输状态时,转向泵来油依然通过多路阀卸荷,而这种工况在装载机工作时是常常出现的,为此出现了在高压卸荷基础上的低压卸荷结构。
晋城龙工833N前车架总成原厂配件
装载机柔性操作法可以归纳为:一轻、二稳、三离、四勤、五协调、六严禁。
一轻:在装载机作业时脚跟紧抵驾驶室地板,脚板和油门踏板保持平行,轻缓地下压加油踏板。
二稳:装载机在作业中,油门始终要稳住。一般作业状态下,油门开度在70%左右为宜。
三离:在装载机作业时,脚板应和制动踏板分离开,平放到驾驶室地板上,决不能踩在制动踏板上。装载机常常在凹凸不平的工地作业,如果脚总是踩在制动踏板上,机身上下窜动会造成驾驶员不轻意地踩制动踏板。一般情况下,要用控制油门减速的办法控制机况和换档。这样既避免了频繁制动造成制动系统过热,又为装载机快捷的提速带来方便。
四勤:在装载机作业时,特别是在铲挖作业时,应在油门稳定情况下,用循环扳动起升和转斗操纵杆的方法使铲斗铲满物料。起升和转斗操纵杠的循环扳动就是所说的“勤”。这个过程非常重要,对耗油量的影响很大。
五协调:协调就是起升和转斗操纵杠**的配合。装载机一般的铲挖过程先是将铲斗平放在地面,平稳地驶向料堆。在铲斗平行铲往料堆遇阻力时,先应遵循先起臂后收斗的原则。这样可以有效地避免铲斗底部受到阻力,从而能够充分发挥 大的掘起力。
六严禁:先是严禁轮胎打滑。装载机作业时,遇阻力而猛加油门往往会出现轮胎打滑的现象。这种现象通常是由于驾驶员操作不当造成的,既增加了油耗又损伤了轮胎。其次是严禁后轮翘起。由于装载机的掘起力大,驾驶员通常在铲挖坚实的原土和石料山等作业过程中,如果操作不当就*出现两后轮翘起离地现象。这种翘起动作的落地惯性,会造成铲斗的刃板断裂、铲斗变形;后轮翘起很高时还*引起前后机架等结构的焊接处开裂,甚至板材断裂等。*严禁撞击料堆。铲挖普通物料,装载机可以用II档作业,严禁以II档以上的档位向料堆进行惯性冲击。正确的方法应该是铲斗在接近料堆时适时地把档位转换为I档完成一个铲料过程。
行驶中突然感到发动机功率不足、声音不正常,且有明显气门窜气声,多为(**置式)气门掉入汽缸。如进气门掉入汽缸,在驾驶室便能听到较大的回气声(化油器回火);如排气门掉入汽缸,会听到不正常的排气声。如果某缸工作不好,而且发动机运转时可听到“嘶嘶”声,可用听觉辨别或用手触摸缸盖衬垫边缘,有压缩气体冲出,这一般是汽缸盖螺栓没有拧到规定的力矩或汽缸垫破损。
http://sddongdajx.cn.b2b168.com
产品推荐

Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises

您是第4032216位访客

版权所有 ©2024 八方资源网 粤ICP备10089450号-8 山东东上智能装备有限公司 保留所有权利.

技术支持: 八方资源网 八方供应信息 投诉举报 网站地图