西宁龙工855装载机举升大臂油缸价格
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产品描述

品牌龙工 型号转向/转斗/动臂 适配车型30/50装载机 发货地山东临沂 发货方式物流托运 包装木箱
装载机发动机点火不良及运转不平稳一般有以下原因造成:燃油压力低;燃油系统内进入空气;燃油输送泵和汽缸盖之间燃油管有泄漏或破损;气门间隙不正确;喷油正时不对;气门推杆弯曲或损坏;喷油器操纵杆系卡住;燃油标号与季节不符;调速器功能不正常;喷油器有故障。
发动机的振动,噪音是装载机振动和噪音的 大来源。柴油机上的激振力可分为燃烧发生的直接激振力和柴油机工作时的机械力。柴油机上的噪声按其产生的机理可分为类,即空气动力性噪声,燃烧噪声和机械噪声,而排气系统中的空气动力性噪声通常是主要的噪声源,一般来说,如果能够有效地降低柴油机的排气噪声,就能大幅度地降低柴油机的总噪声级。
在正常情况下,柴油机噪声随其转速的增加直线上升。自然吸气式四冲程柴油机每增加10倍转速,噪声30dB,四冲程增压式柴油机每增加10倍转速,噪声增量为40dB。若在增速过程中出现噪声峰波,就是噪声源识别当中的问题所在,可以用1/3倍频程频谱分析,初步查明主要噪声成分。
在排气阀处,气体的流动是不稳定的,它以压力波动的方式,传到排气系统的出口,在尾管出口处,连速度波动产生了噪声,可见排气噪声来源于排气系统内的不稳定流动。排气噪声的定义通常指的是排气系统辐 的总的噪声,包括管壁和壁的噪声以及尾管出口的气动噪声,若将排气系统的管壁和壁假设为刚性的,则排气噪声指的是仅气体动力性噪声。降低排气噪声 有效方法就是设计安装一个,低阻力的排气。气体噪声排气噪声产生机理:柴油机工作过程中影响排气噪声的主要有发动机转速,气缸数,负荷,排气管尺寸等。
内燃机排气开始时,燃气温度约为800-1000℃,压力约为4-5Mpa,但排气阀打开出现缝隙时,废气以脉冲的形式从缝隙中冲出,形成能量很高,频率很复杂的噪声。根据排气过程产生噪声的机理,有以下几种成分。
气压力脉动声,流通过气门,气门座等处发生的涡流声,由于边界层气流扰动发生的噪声排气出口喷流噪声。多缸柴油机排气噪声的频谱中,低频出往往存在一个明显的噪声峰值,这个噪声就是基频噪声。由于各气缸排气是在的相位上周期性进行。因而这是一种周期性噪声。基频噪声的频率和每秒钟的排气次数,即爆发频率是相同的。基频噪声的频率计算公式为。
n——柴油机转速,(r/min)τ——内燃机冲程系数,四冲程τ=二冲程τ=1燃烧噪声通常把燃烧时气缸压力通过活塞,连杆,主轴承传至发动机机体以及通过气缸盖等引起内燃机结构表面振动而的噪声称为燃烧噪声。柴油机工作时燃烧室在短时间内发生高温高压的燃烧,急速地释放出能量。这种急剧的压力升高激发起发动机结构振动,从而出噪声。很明显,气缸压力是燃烧噪声的强制力,因此燃烧噪声与气缸压力有函数关系。f=Nn/60τ式中:N——柴油机气缸数此外还与发动机结构的刚度,发动机表面的声效应及周围空气的传递特性有关。
急燃期,缓燃期和后燃期。对柴油机燃烧过程的研究一般采用压力曲线(P—?中)分析的方法。图1是典型的气缸压力曲线。气缸压力与燃烧噪声都是周期现象,气缸压力的频率成分支配燃烧噪声的频率成分。将气缸压力与燃烧噪声都进行傅里叶分析可以了解到声压级与气缸压力级有明显的依赖关系是在较高的频段。不管从压力曲线图或频谱图析,很显然降低燃烧噪声的关键是控制燃烧压力的升高率。也就是说。柴油机的燃烧过程通常分为四个阶段——着火延迟期柴油机应力求选用柔和的工作过程。压力升高率取决于着火延迟和燃料喷射规律。因此,降低燃烧噪声的一般方法有两个方面:。
提高压缩比,适当延迟喷油提前角,使用十六烷值高的燃料。这类措施用于缩短着火延迟期。减小初期的燃料喷射率,利用进气涡流减少着火前的可燃混合气量。机械噪声由于柴油机上运动副很多,所以引起的机械激振力也很多,其中有活塞与气缸敲击产生的噪声,正时齿轮响声,燃油喷射系统噪声,配气机构噪声等。
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需要注意的是:转斗缸的大小腔油路上各自装了双作用安全阀,起过载保护和补油作用,也控制着两个腔的工作压力。转斗翻转工作缓慢或无动作还跟两个双作用安全阀控制压力偏低有关,也是故障常产生点,因此对该安全阀的检查也很重要。转斗缸大腔安全阀压力的检查和调整:在转斗缸大腔接上25MPa量程的压力表,将动臂提升到 高位置,发动机怠速,操纵转斗滑阀,使转斗前倾至 大位置后回复中位,然后操纵动臂滑阀使动下降,此时表的读数应为20MPa,如有差别应调整。转动调压丝杆,拧进压力,拧出压力减小。转斗缸小腔安全阀压力的检查和调整:在转斗缸小腔上接上16MPa量程的压力表,将动臂提升到水平位置,发动机怠速,操纵转斗滑阀,使转斗前倾至 大位置后回复中位,提升动臂,此时表的读数应为12MPa,如有判别应调整。转动调压丝杆,拧进压力,拧出压力减小。如调压不灵,双作用安全阀可能有故障,双作用安全阀阀孔与阀杆的间隙,两安全阀的一样,标准值为0.01~0.02mm,修理限为0.035mm;检查弹簧变形,当弹簧压缩长度为49.4mm时,施加力应大于660N,如断裂或状态不良,应更换。
动臂举长及转斗翻转缓慢
在工作装置液压系统中,动臂和转斗工作都不正常,其原因比较多,可由易到难、从关键点开始检查。先查 直观的点,各管接头是否松动、密封是否可靠,油管是否老化;再查液压油有无外泄漏,油箱油量是否充足,液压油是否清洁等,有问题及时解决。接着检查几个关键部位,从故障概率上讲,动臂滑阀和转斗滑阀同时损坏、动臂缸和转斗缸同时发生内泄漏的可能性比较小。因此可以从影响工作装置整个系统压力的泵和安全阀着手。系统的压力检测:在转斗缸大腔装上25MPa量程的压力表,将动臂提升到水平位置,发动机在额定转速下,操纵转斗滑阀,使转斗后倾直到表显示 高压力,此时表的读数应为17MPa。如果系统压力偏低,应主要从以下几个方面分析和排除:
分配阀有内漏。分配阀内泄漏的主要原因:总安全阀的主阀芯卡死,阀杆与阀体的配合面间隙过大,调压弹簧损坏,阀内密封件损坏或阀体有砂眼等。检查总安全阀的锥阀是否卡住;检查阀杆和阀体的配合间隙,正常的配合间隙应为5~25μm修理限值为40μm;检查主阀芯与主阀套配合间隙,标准间隙为10~18修理限值为30检查压力弹簧,看阀内密封件是否损坏;检查阀体是否有钞眼等铸造缺陷。
工作齿轮泵内漏。齿轮泵内漏表现为;工作时噪声大,发动机转速越高噪声越大;在滤油器中可见到大量铜屑。
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现将其在工作中常见的几个故障分析如下。动臂举升及收斗时速度缓慢出现此类情况先应检查油箱油位是否过低,造成高压泵吸油不足或吸空,回油滤清器是否堵塞形成回油不畅,从而造成油箱油位低,应勤洗滤清器保持清洁,加足液压油。其次,检查齿轮泵是否内泄,使高压泵的容积效率达不到要求,进油管的密封状况是否良好,有无空气进入系统,造成压力不足,齿轮泵进出油管的接装是否准确无误。在检查排除以上部位的工作隐患后。装载机工作装置状态的好坏直接影响机器的工作效率及工程进度再检查动臂油缸及动臂操纵阀,翻斗油缸及翻斗操纵阀是否内漏。
经过分析及具体实践找到了快速诊断,排除故障的简便方法:将装载斗装满载荷,举升到限位置,再将动臂操纵杆置于中位,并使发动机熄火,液压泵停止供油,观察动臂的下沉速度,然后将动臂操纵杆置于上升位置,如果这时动臂的下沉速度明显加快,则内漏原因出自动臂操纵阀。同样对于铲斗收斗无力现象,也可以利用类似方法,根据操纵杆在中位和后倾位置时翻斗油缸的伸缩情况进行判定。
检查动臂油缸活塞密封环是否损坏。将动臂油缸活塞缩到底,然后拆下无杆腔油管,使动臂油缸有杆腔继续充油,如果无杆腔油口有大量的工作油泄出(正常的泄漏量应≤30ml/min),说明活塞密封环已损坏,应立即拆换。
若分配阀的O型密封圈老化,变形或磨损,阀杆外露部分锈蚀,致使密封面遭破坏,则会造成分配阀外泄漏。此时应更换O型圈,如果阀杆端头锈蚀严重,可将锈蚀部分磨掉,然后进行铜焊,使之恢复到原有直径阍打磨光滑。若分配阀的阀芯和阀套磨损严重,则会造成内泄漏,此时应更换分配阀,若条件允许也可在阀芯表面镀铬,然后与阀套配对研磨使其配合间隙达到0.006~0.012mm且无卡滞现象。
应拆检安全阀看先导阀弹簧是否断裂,导阀密封是否良好,主阀芯是否卡死及主阀芯阻尼孔是否堵塞。如果以上均无问题,则应调整安全阀的开启压力。其调整压力的方法为:先拧配阀上的螺塞,接上压力表,再起动柴油机并将其转速控制在1800r/min左右,然后将转斗滑阀置于中位,动臂提升到限位置,使系统憋压,这时调整调压螺钉,直至压力表读数达到规定值。先导式安全阀开启压力过低时也会出现此类问题。此时不能盲目调紧总安全阀的调压螺杆。
动臂举升正常,但翻斗缓慢故障的主要原因在翻斗油缸,翻斗油缸的无杆腔和有杆腔两个过载阀的调定压力应符合规定。压力检测过程为:在测压处接压力表将翻斗操纵阀置于中位,使动臂提升或放下,当连杆过死点时,翻斗油缸的有杆腔和无杆腔应建立压力,翻斗油缸活塞杆动作时压力表所示压力即为过载阀的调定压力。如果压力低于出厂时的调定压力,其原因可能为。
翻斗油缸有内泄故障,排除方法与动臂油缸内泄相同。翻斗油缸过载阀主阀芯有杂质颗粒,将主阀芯卡死,形成主阀芯处于常开状态,形成故障点。这时应杂质,同时检查阀内各零部件的状态,调整阀杆与阀体的配合间隙,正常的配合间隙应为0.06~0.012mm。
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部分装载机存在一些不尽合理的地方,笔者根据多年的实践经验,针对装载机发动机,制动系统提出了一引起改进方案。发动机目前国内装载机普遍配装WD615系列发动机,在使用中也存在一些不足之处,建议改进如下:改进柴油滤清器的结构形式。把原结构变为一次性旋转更换滤芯,简化保养,提高燃油系统的可靠性。原设计的滤芯由于滤纸外露,*受到污染和损坏,增加了燃油系统发生故障的概率。
由于目前大部分工地没有的加油设备,为了提高柴油过滤系统的可靠性,建议在输油泵和油箱之间加装油水分离器和粗滤器。改进预滤器的结构形式。原预滤器结构由旋风管和废气喷射的排尘装置组成,由于工作环境恶劣,排气管*损坏。排气管损坏使预滤器失去作用。建议采用切向进气或者预滤杯等以粒径较大的粉尘。这种形式结构简单,清洗方便,寿命较长。
保养方便,不需要工具就可拆卸。原来的轴向密封滤芯一般都用中心螺杆安装,*造成滤芯变形,密封失效。制动系统目前国内的装载机制动系统,大部分采用气**油形式。四轮制动的单管路制动系统由空压机,组合阀,空气罐,单管路空气制动阀,加力器,盘式制动器及气管,油管组成。实际使用中*发生制动不灵,制动漏油等故障。为了提高制动系统的可靠性。建议使用径向密封的空气滤芯。这种密封结构可靠建议对以下部分进行改进:。
制动气压管路由单管路变为双管路,以提高安全系数。增加空压机到组合阀的铁管长度,采用多个U形排列,以增强输出空气的冷却效果,减轻组合阀橡胶密封件的老化。采用带干燥器的调压器替换现在使用的组合阀,以减少储气罐的积水。
在气**油制动系统中,加力器是非常关键的部件,对其储液罐应加装报警装置。可以采用以下两种结构:采用液位报警,使用浮子和舌簧开关以检测制动液液面的高低,适时报警,采用行程报警,若加力器活塞行程太大,说明制动系统有故障。采用液压制动系统,保留现在的盘式制动装置,去掉空压机,储气罐等装置,在液压系统中增加制动泵,调压阀,蓄能器,制动阀。
装载机严禁与其它制动液混合使用。由于不同种类的产品所使用的原料、添加剂和制造工艺不同,混合后会出现浑浊或沉淀现象,这不仅会大大降低原制动液的性能,而且沉淀颗粒会堵塞管路造成制动失灵的严重后果。即使是相溶性较好的同一种类的制动液,如果不同,也不能混用。因为相溶性好,只说明与其它产品混合后不发生分层、混浊及沉淀现象,并不表示混合后的性能不变,每种产品所加入的添加剂不同且相互之间存在着相对平衡,一旦混入其它物质,该平衡就有被破坏的可能,从而失去或降低应有的作用。因此,在更换时一定要用待加入的产品清洗管路。
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