品牌工程机械配件
品类装载机配件
发货地山东临沂
发货方式物流托运
适配车型30/50装载机
对传动装置进行优化的目的是为了减轻司机的负担,一方面改善他们的工作条件,另一方面使他们能够集中精力于决定性的工作任务。除了性能上的优势以外,现代化的、与的驱动功率相协调的液压静压传动方案相对液力变矩器传动方案在价格上也是竞争力的。
在制造装载机铲斗过程中,主刃板往往出现上拱,下塌,扭曲等变形,为保证主刃板平整,我们采用油压机进行整形,这不但延长了生产周期,增加了生产成本,而且增加了主刃板的内应力,为此我们对铲斗的结构和生产过程进行分析,找到了主刃板变形的原因,并制定相应的防止措施。
铲斗主刃板变形原因分析管理原因铲斗主刃板为板材气割下料后外协加工件,由于板材的装卸,运输,存储等原因造成主刃板出现上拱,下塌和挠曲变形。对前两种变形,组焊铲斗前可以在油压机上对板材进行校平,但对挠曲变形却难以调整,以至带到以后的铲斗组焊工序中去。
焊缝密集并且焊缝形式不合理使焊接工作量和热输入量都相当大,铲斗结构和背面焊缝布置。铲斗结构和背面焊缝布置同时由于主刃板的挠曲变形,使主刃板与斗底板,斗壁板对接间隙加大并且不均匀,当按图纸要求将各件组装后,经现场测量对接间隙中间部位分别为10mm和3mm时,两端间隙平均≥18mm和11mm,(见图1铲斗背面焊缝布置图中长点划线所示)。对接间隙的加大增加了焊接工作量和焊接热输入量。设计原因铲斗底部焊缝主要集中在背面间隙的不均匀使焊接热输入量不均匀,焊后冷却收缩变形量就会不均匀,这样各焊缝冷却后,就会使斗底板,斗壁板,板产生相应的焊接变形。
操作原因铲斗组焊过程分三步:斗壁板卷板,斗壁板与斗侧板组焊,对接主刃板,铺斗底板,与支撑板一起上胎组焊铲斗,焊接。这三步工序相互立顺序进行互不干涉。在斗壁板卷板时,因两端受力不均或压型线与斗壁板两边不平行等原因而出现扭曲,如图2所示,这样与主刃板对接后带动主刃板扭曲。
斗壁板扭曲变形图铺斗底板时,由于斗底板不平整或其他原因使斗底板局部高出两侧斗侧板或主刃板,破坏主刃板与两斗侧板构成的平面,组焊完铲斗后不能放平,误以为主刃板产生焊接变形,具体见图1铲斗结构图中所标局部高点。
焊接铲斗时没有从减小焊接变形的角度出发,按焊接工艺制定的焊接顺序执行,进行均匀对称焊接,尤其在焊接主刃板与斗壁板,斗底板的对接焊缝时,任意施焊,造成焊接热输入量过分集中,正反两面的焊接变形不能相互抵消,使主刃板产生焊接变形,见图3中长点划线所示。
铲斗主刃板焊接扭曲变形图这样各步工序产生的误差和焊接变形都集中到一起,致使铲斗焊接完毕后,主刃板产生变形。防止铲斗主刃板变形的措施加强管理铲斗主刃板外协加工回厂后,对平整度不符合要求的进行校平,对挠曲变形的,把与斗壁板对接的边缘采用半自动火焰切割机进割,这样经过处理后,保证了主刃板的平直。
改进设计将斗底板与主刃板对接间隙减小,由原来的10mm改为5mm,去掉与斗侧板5mm的对接间隙,与斗壁板之间长圆孔连续塞焊缝改为分布均匀的圆孔断续焊缝,具体改进见铲斗设计改进及焊缝布置通过以上改进可大大减少焊接热输入量和焊接工作量,焊接热输入量变得均匀而不集中,从而减小主刃板和焊接变形。

液压油箱,燃油箱以及车桥上都设有通气孔,用于防止这些箱体内的空气因受热膨胀导致其内部压力,影响正常工作,若这些通气孔堵塞会引起箱内油液外溢,或使油液起沫变质。因此,我们应及时清洗这些通气孔的滤网,使其保持畅通。侧卸装载机各铰接部位的油脂润滑也是我们维护保养工作的重点,应定期为这些部位加注润滑脂,以避免非正常磨损。在加注润滑脂时,要混有灰尘,碎石末的旧脂,以免这类杂质进入摩擦表面。总之。
更换滤芯或清洗滤网,不能只按正常的换油周期操作。因为恶劣的工作环境会加速油液的变质,使其各项性能指标不能满足润滑和冷却的要求,严重时会造成零部件的损坏。其次,要做好侧卸装载机各部分的清洁工作。水箱散热片的缝隙中往往会积聚很多灰尘,由于环境较潮湿,灰尘会变成湿泥粘附在散热片上,使发动机不能正常散热,严重时会引起发动机的不正常温升,从而使侧卸装载机不能正常工作。另外。
因此我们对它的维护保养工作也应及时到位。隧洞中空气质量比露天中要差得多,空气较潮湿且含粉尘,油烟较多,这会在很大程度上影响侧卸装载机发动机的进气质量,大大缩短空气滤清器的使用寿命,特别是对纸质滤芯,严重时会出现发动机冒黑烟,车辆无力等现象。我们根据实际情况及时更换空气滤芯,有助于延长侧卸装载机发动机的使用寿命,保证发动机的正常大修周期。同时还要随时监测发动机机油,液力传动油,液压油的品质。工作由于隧洞施工中侧卸装载机的作业环境是比较恶劣的根据其变质情况及时更换新油发动机机体和变速器壳体上粘附的油及灰尘的混合物也会影响这些部件的散热效果。在侧卸装载机的发动机曲轴箱及时有效的维护保养是侧卸装载机在隧道施工中作业的一个重要保证,也是保证其正常使用寿命的一个重要方面。
也可左右侧向卸料的多功能新型机种,除了与普通型装载机一样,广泛适用于建筑工地,港口,码头,车站,货场等场所进行铲装或短距离转运松土,砂石,煤炭,垃圾等松散物料外,还特别适用于隧道开挖和窄小场地的施工作业,并且可与配套运输车辆并行穿梭作业,不需要转向调头等操纵动作,大大减少了作业循环时间,提高了工作效率,尤其是在现代水利枢纽工程,高速公路,铁路。侧卸式装载机是在普通型装载机基础上研制而成并可正向泄洪等工程施工中存在各种尺寸大小和多样工作环境的隧洞施工项目,通常在一些尺寸较大里程较长的涵洞施工中,为了缩短施工周期,施工队伍经常会采用侧卸式装载机作为出料装载的理想机械设备。鉴于其销售数量和利润均较为可观,有一定的市场前景,因此目前实力较强的铲运公司均设计生产系列吨位的侧卸装载机。
但目前在设计侧卸装载机时,大多数公司都是将普通型装载机液压系统改为三联,然后将铲斗更换为托架与铲斗总成,再配置液压侧卸油缸及其附加管路。但实际上,由于隧洞施工不同于露天施工的性,致使侧卸装载机还不能完全适应其特定作业工况性,依据在施工工地的考察和以往设计工作中积累的经验,笔者认为在侧卸装载机设计过程中应考虑以下几个方面的问题。
1.驾乘人员的安全性设计1.1在隧洞隧道施工作业时,洞内的塌方,岩爆,洞**落石等会经常发生,若无有效的安全防护措施,势必会造成对机械设备和驾乘人员的伤害,特别是驾驶室在隧道施工过程中 *受到损坏,须给予重点关注和保护,因此在设计隧洞隧道施工用侧卸装载机时, 好将FOPS及POPS(防落物和防翻滚)的“安全关怀型”驾驶室作为机器的标准配置以确保驾驶员的可靠安全。
1.2如若考虑成本因素,制造商亦可设计简单的驾驶室防护结构,即通常所说的棚顶装置。该装置为在驾驶室上方,离驾驶室**部约20cm处加装一厚度为8~10cm的钢板(具体尺寸大小以洞**落石不能直接砸到挡风玻璃为准),该钢板可用四根加强立柱(其设计位置以不遮挡司机视线为佳)将其支撑,立柱固定于车架上,这块钢板就相当于给驾乘人员再增加一**安全帽,更好地增强安全性。

原制动系统
ZL40D轮式装载机原制动系统由脚制动和手制动两部分构成。脚制动系统(图由空气压缩机、油水分离器、压力控制阀、加力泵组、脚制动阀、储气筒、钳盘式制动器以及管路等组成。
工作时,发劝机带动空压机,压缩空气经油水分离器和压力控制阀进入贮气筒 ,经客路进入脚制动阀;当系统压力**过0.7MPa时,压缩空气,上压力控制阀上的安全阀排出。制动时,踏下脚制动踏板,压缩空气分两路进入前、后桥加力泵组,高压油进入钳盘式制动器,推动钳盘式制动器活塞,将磨擦片压向制动盘从而制动车轮。松开脚踏板时,前、后加力泵组中的压缩空气由制动阀排入大气,制动状态解除。变速器的动力切断可通过选择阀选择切断或不切断动力的两种工况。
手制动系统是操纵自动增力双足内涨式,主要由操纵杆、软轴和制动器等组成。停止工作时,拉动操纵杆,通过软轴使制动器内两蹄片涨开压在制动毂上达到制动目的。
改进后的制动系统
改进后的制动系统如图2所示,增设了紧急制动阀、弹簧制气室、气控截止阀、快放阀、三通阀和手制动等元件。
改进后的制动系统工作原理:发动机拖动空压机,压缩空气经油水分离器、压力控制阀进入贮气筒,然后经三通阀分别进入脚制动和手制动阀。当气压达到 0.35MPa时,按下手制阀柄扭,压缩空气经快放阀,其中一路进入制动气室,克服气室内的弹簧推力,从而解除手制动;另一路进入气控截止阀,经乞控截止阀进入变速器离合器进适应入接合状态。行车制动时踏下脚制动板,压缩空气经脚制动阀,其中一路经三通阀进入前、后桥加力泵组,推动制液,进入钳盘式制动器的制动分泵。从而制动车轮;另一路进入气控载止阀,将气控截止阀进气口堵塞,使变速器切断阀自动进入空当位置。
当装载机遇到紧急情况时,在踏下脚动制动阀踏板的同时,拉出手制动阀手柄按钮,制动气室中的压缩空气经快放阀排出,手制动器在制动气室中弹簧力的作用下进入制动状态,变束器自动进入空档位置,提高驾驶员的安全性。
该系统也可实行自动控制,当贮气筒中的气压低于0.35MPa时,手制动阀手柄按钮自动弹起,说明气压太低不能进走,以免烧坏手制动器。
改进后的制动系统操纵简单、轻便、安全可靠,深受用户的**。

(1)先导油流量不足,使流量放大阀的主阀阀杆移动的开口距离不足,导致进入转向缸的液压油不足。如减压阀6内的减压弹簧断裂,导致先导油流量不足,需更换新弹簧。如转向器7内的转子、定子副长期使用造成径向或轴向磨损,间隙过大使内泄漏、计量失准,需更换转向器总成。此故障可通过停机空转转向盘来判断,正常的转向器空转阻力较大,而泄漏大的转向器空转阻力小、手感轻。如转向器维修不慎,漏装了进回油口处的钢球单向阀,使部分先导油流回油箱。钢球单向阀被异物卡住也会出现此故障。
(2)转向泵容积效率低、供油不足,导致进入转向缸的液压油不足(尤其在低速时明显)。转向泵的齿轮与侧板或泵壳磨损,导致内泄漏。正常情况下,用手触摸转向泵壳体应感到比油箱温度稍高,如果温差显著,则可断定转向泵内泄漏过大。另一种判断方法是在流量放大阀2的压力接口12上接上量程为2.5MPa的压力表,拆下主阀阀杆4右端的先导进油管接头及直角弯头,用螺杆M14×1.5旋入直角弯头的螺孔中,将主阀阀杆**向另一端(即左转向),启动机器使其低速运转,待机器停止左转向后,在油箱处拆开流量放大阀的回油管,此时若压力为额定压力,目油管有较多的油流出,则转向泵是正常的;若压力低于额定压力,回油管没有(或有少量)油流出,则是转向泵内泄过大;若压力低于额定压力,回油管有较多的油流出,则可能是转向缸内泄过大,或是安全阀调定压力过低,或是主阀阀杆与阀孔磨损或拉伤泄漏大。此时可将右转向缸有杆腔处的油管接头拆开,若软管接头处有较多的油流出,则是左转向缸内泄过大;若转向缸接头处有较多的油流出,则是右转向缸内泄过大;若转向缸两接头处无(或有少量)油流出,则是安全阀故障(压力过低)或是主阀阀杆与阀孔泄漏大。转向泵侧板磨损时,应更换;若泵齿轮磨损或扫堂,应更换泵总成。
(3)转向缸活塞密封件磨损或损坏,内泄漏。可更换密封件修复。
(4)流量放大阀2的主阀阀杆4与阀孔磨损或拉伤出现泄漏,此时应更换流量放大阀总成。
当大小臂出现工作无力,速度缓慢故障时,先从 简单的入手,先确认外部管路无破裂漏油,液压油达到油箱规定油位,然后就是查看多路阀上的主溢流阀,它是系统中 关键也是 易出故障的。有一个 有效直观的方法几秒钟就可以确认它是否损坏:此时启动发动机保持怠速,将铲斗平放地面,将大臂操纵杆放到起升位置,然后耳朵靠近多路阀上溢流阀的位置,如果听到阀体处有类似“呲呲”的溢流声,就可以判定主溢流阀有故障。接下来发动机熄火用双手同时搬动大小臂操纵杆,在起升收斗和下降翻斗动作之间来回切换几次,目的是泄掉整个系统残存压力,接下来用活动开口扳手就可以将溢流阀拆下来。
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