长治临工L956F装载机机罩总成结构件
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产品描述

品牌工程机械配件 品类装载机配件 发货地山东临沂 发货方式物流托运 适配车型30/50装载机
轮胎式装载机作为行走机械被广泛应用于土方转运以及松散货物和成堆货物的装载、提升和运输。一方面作为大牵引力的轮胎式装载机它具有很大的机动性,另一方面它具有在高速行驶的条件下快速转换工作场地的特点。因此,它是一个很好的力量与机动性能的结合,并由此决定了它的经济性和实用性。
使用清洁的柴油,对以柴油机作动力的装载机有着特别重要的意义。如果油箱内的柴油不干净,就会明显加剧燃油系柱塞、出油阀和喷油嘴针阀等精密偶件的磨损或锈蚀,从而大大降低机器运转的可靠性与耐久性。为此,要注意对油箱的日常保养。
(1)柴油加入油箱前,应经48h以上的沉淀,以免油中杂质被带进油箱。
(2)装载机常分散在野外作业,因开回油库加油不方便,住往是用桶将油送至工地。此时给机器加油的抽油机干净无污染,还应避免将桶底沉淀油抽入油箱。
(3)每天收工后或停止作业前,应给油箱加满油,以免夜间空油箱内壁因冷凝而产生水珠并流入柴油内。另外,开始工作前,应先打开油箱排污阀,以排出箱底沉淀的脏油或水分。
(4)机器作业过程中应随时掌握油箱内的油量,做到心中有数,缺油时应及时添加,以防因用尽存油而导致箱底脏油或空气进入燃油系,从而影响柴油机的正常运转。
(5)油箱盖上的通气孔要经常疏通,如果堵塞就会使箱内形成负压,并降低输油压力和减少供油量,使柴油机功率不能充分发挥。
(6)油箱渗漏或开关封闭不严时,既污染环境,*引发火灾,又浪费柴油,增加作业成本。此时应停机焊修或更换开关,切不可勉强继续作业,否则在机器振动下渗漏会越来越严重,并造成更大的损失。
(7)油箱的清污。机器经长期使用,油箱中的柴油同空气或箱壁接触会生成不少污垢,其中一部分沉入箱底,另一部分则附着在箱壁上。同时,每天加油过程中也难免有灰沙尘土或水分被带入油箱。因此,机器每工作1000~1500h,应清洗一次油箱,否则即使加入的全是干净柴油,也会受到污染。工程机械的油箱比较笨重,拆下来清洗既费力又费时。这里交给大家一个小窍门:利用压缩空气来箱。具体方法如下:
(1)用0.5″的钢管自制一个喷管,长约1m,下端孔口焊死,并在其周围钻几个直径1-2mm喷孔,上端与来自气泵的软管相连。
(2)放净油箱存油,另加20-30l干净柴油。
(3)将喷管伸入油箱底部。
(4)开动气泵(或给汽车轮胎打气的自备气泵),当气压升至0.6-0.7mpa时,打开贮气筒闸阀,湍急的气流即冲入油箱底部的存油中,引起油液剧烈飞溅与晃荡,可将油箱内壁冲刷干净。这时,要用棉纱塞住油箱口,以免油雾喷出。
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一台zl30e型装载机夜间作业时,突然所有挡位换挡压力都太低而不能行走,空挡时换挡压力则波动剧烈,休息一段时间后故障自动,工作一段时间后故障又再次出现。由于该机变速器投入使用仅2个多月,各挡离合器同时内泄的可能性很小,空挡时压力剧烈波动,说明变矩器主调压阀压力不稳或者是从变矩器来的油量不足。此时油量不足说明行走泵供油量不足,原因很可能是泵吸油不足或已损坏。
故障原因:先,检查了行走泵吸油滤网。卸下滤网后,发现滤网表面沾有大量的铝粉末,使行走泵吸油不足,而行走泵的供油不足又导致了换挡压力过低, 终引起装载机不能行走,据操作手反映,该机一直油温较高,牵引力不大。鉴于油温较高的液力传动油中含有大量的铝粉末现象,我们推断变矩器的泵轮和涡轮可能有问题。
拆开变矩器与发动机的连接螺栓,吊出变矩器并拆检,发现固定涡轮的螺栓已松动,造成涡轮轴向窜动。拆下涡轮后,发现紧定泵轮和导轮的螺母也松动了,这也能造成泵轮和导轮的轴向窜动,同时,发现泵轮和涡轮的端面已被磨成鱼鳞状。
排除方法:修复时,我们先将泵轮及导轮端面磨平,紧好泵轮和导轮的螺母,清洗干净泵轮和导轮及涡轮轴等零件,用车床将涡轮沿轴向车去1.5mm,锐解倒钝,清洗干净各零件后装上涡轮,并紧固涡轮螺栓,调整好泵轮和涡轮之间的间隙。
因而装配时,就会出现兰定位面与关节轴承外圈之间出现间隙。另外圈之间出现间隙。另外若两端面厚度尺寸**出公差上限,则会出现关节轴承外圈与法兰端面之间存在间隙,无论哪一种间隙的存在都会使关节轴承的受力状态发生变化,影响关节轴承的寿命,严重者会寻致关节轴承的碎裂,尤其装载机在工作状态下会导致后车架整体轴向窜动,从而改变铰接销的受力状态,加速铰接销的磨损。
行走泵吸油滤网及壳体,回油滤油器进行彻底清洗。然后,将所有的零部件按要求装好并试机,此时各挡位油压正常,牵引力较修理以前增加许多,油温也正常,说明故障被排除。原铰接结构的缺陷后车架在T612镗床上进行镗床孔加工时,因受设备加工条件的限制,φ端面在孔的径向上要分2―3次进刀(每次时刀是通过手工调节来完成的),由于镗杆伸出量较长,基本建设削力较大以及手工进刀误差等因素的影响。将变速器壳体导致加工后的端央不同矢口否认革成锥形面。这样两端面的厚度尺寸40°-0.1就不一定能得以完全保证。
下铰拭妆销的轴向定位是通过垫板7与螺栓9联接实现的经过长时间使用验证这种定位不很可靠,由于装载机的工作环境比较恶劣,尤其是在**负荷工作状态下,铰接销不仅承受较大的径向力,而且还会承受一定的轴向力和剪切力,这样很*引起螺栓的松动,导致轴向定位失效。
3 改进改进后的铰接结构,它主要从以下三方面进行了改进。改变了关节轴承的定位方式。将法兰3通过螺栓11与车架上上铰接板固定联接,联接板6与后车架的下面因刮面尺寸不易保证而出现后车架与关接轴承之间相对上下窜动现象的发生,了关节轴承外圈与法兰羰面之间的间隙。
下端加工成螺纹相应配制开槽蚴母将开槽螺母拧紧后,再用开口销9固定防松,这样就避免了原结构因螺栓松动引起铰接销的轴向窜动而造成关节轴承的碎裂和交接销折断等故障的发生。装配时根据测量的实际情况,在法兰与铰接孔上端面之间增加调整垫片。具体做法如下:装配时,将联接板通过螺栓与后车架铰接孔睛端面紧固后,将关节轴承装入铰接孔后使其外圈端面与联接板充分接角。将匀接销加长然后测量关节轴承外圈上端面至后车架铰接孔上端面处的距离h根据二者之差Δh=(Δh=h2h,选配调整垫片的厚度,使其装配间隙控制在一定的范围之内,这样就保证了装配精度。4 效果自使用改进后的铰接结构以来,再未出现过铰接销扭断,关节轴承碎裂等故障现象的发生。此种结构形式不仅适用于装载机前后车架部位的铰接,而且也同样适用于其它类型的工程机械。
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故障现象某单位一台ZL50F型装载机,购于2004年。近期检查发现,前桥壳前端存在明显的碰撞痕迹(如图1所示),仔细检查发现,为转斗摇臂下端撞击所致(铲斗下端与地面保持平行位置后,进一步收斗时发生)。
采取动臂提升与收斗作业交替操作的方法,当铲斗装满物料时,为了防止在装载机行走以及装车过程中物料撒落,需要将铲斗尽可能往回收。为了减少转斗液压缸活塞杆的运动行程以及铲斗到达限位置时可能产生的机械冲击,装载机制造商在动臂销上端两侧各焊接有限位块,与其对应的动臂两侧也各焊接有限位块(如图2所示)。在正常情况下,铲斗收至限位置时,转斗摇臂下端应距离前桥壳前端大约5cm的距离。故障原因分析驾驶员在操纵装载机实施装载作业时操作该装载机进行反复空载收放铲斗的动作,发现其工作装置存在如下问题:。
铲斗动臂销轴与轴套,转斗摇臂的上,中,下销轴与轴套,动臂上端与车架铰接销轴,以及轴套的配合间隙较大,尤以转斗摇臂中部销轴与轴套(与车架之间铰接) 为严重。据调查,该车工作装置的各铲接销轴以及轴套(包括关节轴承)均为原车出厂配置,**更换,经过多年连续使用,销轴与轴套之间产生磨损,进而造成配合间隙。
铲斗背面动臂销上端限位块变形,与其对应的动臂限位块过度磨损。当驾驶员进行装载作业时,为了尽可能避免铲斗内的物料撒落,每个装载工作循环均收斗至限位置。因此,几乎每个工作循环中,铲斗与动臂之间的限位块均要产生冲击碰撞,久之则造成限位块磨损,变形。
装载机在装载黏土等黏滞物料时,铲斗内部*积聚过多的物料,许多驾驶员采取收放铲斗至限位置(空载)的方法(当铲斗快速收放至限位置时均与动臂之间产生很大的机械冲击,冲击过程产生剧烈振动),使黏滞的物料脱离铲斗。
在以上因素的综合作用下,造成铲斗收至限位置时,转斗摇臂下端与前桥壳前端产生干涉。维修人员将铲斗动臂销轴与轴套,转斗摇臂的上,中,下销轴与轴套以及动臂上端与车架之间的铰接销轴,轴套等均进行了更换,同时对铲斗与动臂限位块进行修补,重新试车,故障现象。
采取单转斗摇臂设置的车型在使用一段时间后,均*发生上述故障。针对此类故障,建议广大装载机用户做好如下预防措施:定期对各铰接销轴进行可靠润滑。众所周知,受扬尘以及装载作业过程中撒落的物料颗粒等因素影响,装载机工作装置铰接位置的润滑一直是一个比较困难的问题。近几年投放市场的新型装载铰接销轴大多设计有防尘圈,防尘效果较好,因此润滑周期大幅延长,且润滑效果得到了很大程度改善。润滑应遵循少量多次原则。建议据调查建议至少每周加注一次润滑脂。
确保铰接销防松螺栓固定可靠。一旦防松螺栓松动脱落,易造成铰接销沿轴向窜动甚至脱落,导致铰接销与轴套产生异常磨损和早期损坏。驾驶员进行装载作业操作时,应尽可能避免将铲斗收至限位置及动作过快,过猛,以减少铲斗与动臂之间的限冲击,进而避免限位块过度磨损及受冲击变形。操作人员应认真落实装载机日常检查工作,一旦发现铰接销轴,轴套间隙以及限位块磨损,损坏等情况,应及时进行检修,避免造成更大的故障及事故。
长治临工L956F装载机机罩总成结构件
工作装置液压系统的工作压力为16MPa,采用整体多路阀后置,连杆操纵、省时省力。
制动空调系统。
制动系统采用单管路气**油钳盘式制动,制动力矩大、制动可靠且制动距离短,拆装方便、利于维修和保养,安全可靠。制动系统包括行车制动系统、停车制动系统、紧急制动系统。
空调系统采用冷暖两用无氟环保空调系统,蒸发器为立式蒸发器,放置于座椅后,方便安装和维修,性能可靠,制冷、制暖效果良好。
驾驶室、仪表及发动机罩
全密封驾驶室采用全骨架支承结构,根据人机工程学原理设计布局。前、后挡风玻璃均为三面无骨架胶粘玻璃,视野非常开阔。驾驶室内饰采用了聚氨酯热压成型材料,内层采用了隔音的植物纤维板(可自然降解),中层使用了隔热的中空纤维,外层采用了防潮的高密度PVC板,面料可根据用户要求选用不同的布纹、花色和图案。驾驶室与车架采用减振连接,采用符合安全标准及人机工程的可调减振座椅,提高了舒适性。
发动机罩采用全骨架支承结构,罩体采用立体造型,由多个斜面组成,左右两侧面各向中心倾斜2°,上盖板面向下倾斜3°,造型变化丰富。复杂外形的零件全部采用模具冲压而成,生产成本低,圆弧外观造型不仅与整机协调统而且保证了发动机罩整体的强度和刚度。
电气系统。
该机配有国内的可调方向柱型组合仪表台,造型美观、可视化界面好,各表读数一目了然,操作维修方便,采用高精度、**命组合仪表及传感器。仪表台集所有控制开关、仪表、灯光报警指示为一体,其中防误起动电锁为工程机械行业的产品。采用高亮度、**命的汽车灯泡,灯具外部造型美观大方,更适合夜间作业。采用德尔福免维护蓄电池,具有以下优点:*加水、使用安全方便、自放电率低、储存期长,无污染,有利于环保。
找I缸的压缩上止点:将正时螺栓插入飞轮壳上的孔中,压向飞轮。逆时针转动曲轴,直到正时螺栓插入飞轮上的孔中,压向飞轮。逆时针转动曲轴,直到正时螺栓插入飞轮上的孔中,停止转动。卸下气门罩盖,查看I缸的两个气门,如果I缸活塞处于压缩行程的上止点位置,则两个气门都应该关闭,此时用手可以上下扳动摇臂。如果扳不动摇臂,则从飞轮上卸下正时螺栓,逆时针转动曲轴3600。并装上正时螺栓,此时为I缸压缩行程的上止点(如果正时螺栓插入飞轮后,卸下高压油泵的正时盖,能够将正时销插入喷油泵凸轮槽中,也可以断定此时I缸处于压缩行程的上止点)。
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