品牌工程机械配件
品类装载机配件
发货地山东临沂
发货方式物流托运
适配车型30/50装载机
对传动装置进行优化的目的是为了减轻司机的负担,一方面改善他们的工作条件,另一方面使他们能够集中精力于决定性的工作任务。除了性能上的优势以外,现代化的、与的驱动功率相协调的液压静压传动方案相对液力变矩器传动方案在价格上也是竞争力的。
突然无转向主要原因:转向缸活塞的一个锁紧螺母脱落,活塞与活塞杆分离,导致转向缸的进,排油口相通,油压降低无法转向,转向泵的驱动力不足,使排出的油液压力不足以推动转向缸转向,流量放大阀2内的节流孔11被异物堵塞,使流量控制阀8失去了从梭阀l0传过来的反馈油压,这时转向泵排出的油液压力(2MPa)只与流量控制阀8中的弹簧力相平衡,2MPa油压不足以使装载机转向。
也可将左转向缸有杆腔处的液压油管接头拆开检查,操作及结果与上述相反,启动后空挡低速运转,左右转动转向盘,无故障转向缸的活塞杆会前后串动(在销套间隙范围内),而有故障的转向缸活塞杆不会串动,启动后高速运转,左右反复转动转向盘,若右转向缸有故障,机器会向左侧转到死角,若左转向缸有故障,则会向右侧转到死角。转到死角后,再左右转动转向盘机器也不会转弯。此时,可将故障转向缸的缸盖及活塞杆拆下。
不转动转向盘,机器倒行会自动回正(在机器转弯的情况下),前行时,两前轮稍有阻力不会自动转弯(朝阻力大的一边转向),两转向缸的进,排油口连通,处于浮动状态,即有杆腔与无杆腔相互连通,形成不了封闭的油腔,导致活塞杆自由伸缩,拆开右转向缸有杆腔处的油管接头,启动发动机,空挡低速运转,使转向盘左转,这时拆开的接头处会有较多的油流出,若软管接头处出油,则是左转向缸出故障,若转向缸接头处出油。修理方法分别是:启动发动机后则是右转向缸出故障。同样从缸筒内取出活塞及螺母,若螺纹未损坏,可直接装复拧紧,若活塞杆螺纹损坏,可在车床上加工出小于螺纹外径2mm的新螺纹,配上相应的螺母即可,也可堆焊后加工出原样螺纹,若螺母损坏,可新购或另加工一只。应急处理办法是:用电焊将活塞杆与螺母焊合后暂用,等空闲时再修复。
一侧无转向一侧转向正常而另一侧无转向的主要原因是梭阀10泄漏。梭阀由上阀座,下阀座及钢球组成,两阀座用O形密封圈与座孔密封,当某阀座密封件损坏,压力油便泄漏,经梭阀和管路回油箱,此时作用在流量控制阀8上的反馈压力降低(趋于,转向油压下降,不足以转向。当右侧转向正常,左侧无转向时,是下阀座泄漏,反之则是上阀座泄漏。
修理方法是:先将梭阀**部的螺塞用梅花扳手拆下,上阀座可用M6丝锥拨出,下阀座可用M12丝锥拨出,也可用直径4mm的电焊条弯成直角小钩取出阀座,然后将损坏的O形密封圈更换即可。停止转动转向盘后仍继续转向。主要原因是流量放大阀中的主阀阀杆4有卡阻现象,当主阀阀杆移动后,回位弹簧弹力不足以使其回到中位。排除方法:清洗流量放大阀,使主阀阀杆灵活移动即可,当液压油污染时,应更换液压油。

一台zl30e型装载机夜间作业时,突然所有挡位换挡压力都太低而不能行走,空挡时换挡压力则波动剧烈,休息一段时间后故障自动,工作一段时间后故障又再次出现。由于该机变速器投入使用仅2个多月,各挡离合器同时内泄的可能性很小,空挡时压力剧烈波动,说明变矩器主调压阀压力不稳或者是从变矩器来的油量不足。此时油量不足说明行走泵供油量不足,原因很可能是泵吸油不足或已损坏。
故障原因:先,检查了行走泵吸油滤网。卸下滤网后,发现滤网表面沾有大量的铝粉末,使行走泵吸油不足,而行走泵的供油不足又导致了换挡压力过低, 终引起装载机不能行走,据操作手反映,该机一直油温较高,牵引力不大。鉴于油温较高的液力传动油中含有大量的铝粉末现象,我们推断变矩器的泵轮和涡轮可能有问题。
拆开变矩器与发动机的连接螺栓,吊出变矩器并拆检,发现固定涡轮的螺栓已松动,造成涡轮轴向窜动。拆下涡轮后,发现紧定泵轮和导轮的螺母也松动了,这也能造成泵轮和导轮的轴向窜动,同时,发现泵轮和涡轮的端面已被磨成鱼鳞状。
排除方法:修复时,我们先将泵轮及导轮端面磨平,紧好泵轮和导轮的螺母,清洗干净泵轮和导轮及涡轮轴等零件,用车床将涡轮沿轴向车去1.5mm,锐解倒钝,清洗干净各零件后装上涡轮,并紧固涡轮螺栓,调整好泵轮和涡轮之间的间隙。
因而装配时,就会出现兰定位面与关节轴承外圈之间出现间隙。另外圈之间出现间隙。另外若两端面厚度尺寸**出公差上限,则会出现关节轴承外圈与法兰端面之间存在间隙,无论哪一种间隙的存在都会使关节轴承的受力状态发生变化,影响关节轴承的寿命,严重者会寻致关节轴承的碎裂,尤其装载机在工作状态下会导致后车架整体轴向窜动,从而改变铰接销的受力状态,加速铰接销的磨损。
行走泵吸油滤网及壳体,回油滤油器进行彻底清洗。然后,将所有的零部件按要求装好并试机,此时各挡位油压正常,牵引力较修理以前增加许多,油温也正常,说明故障被排除。原铰接结构的缺陷后车架在T612镗床上进行镗床孔加工时,因受设备加工条件的限制,φ端面在孔的径向上要分2―3次进刀(每次时刀是通过手工调节来完成的),由于镗杆伸出量较长,基本建设削力较大以及手工进刀误差等因素的影响。将变速器壳体导致加工后的端央不同矢口否认革成锥形面。这样两端面的厚度尺寸40°-0.1就不一定能得以完全保证。
下铰拭妆销的轴向定位是通过垫板7与螺栓9联接实现的经过长时间使用验证这种定位不很可靠,由于装载机的工作环境比较恶劣,尤其是在**负荷工作状态下,铰接销不仅承受较大的径向力,而且还会承受一定的轴向力和剪切力,这样很*引起螺栓的松动,导致轴向定位失效。
3 改进改进后的铰接结构,它主要从以下三方面进行了改进。改变了关节轴承的定位方式。将法兰3通过螺栓11与车架上上铰接板固定联接,联接板6与后车架的下面因刮面尺寸不易保证而出现后车架与关接轴承之间相对上下窜动现象的发生,了关节轴承外圈与法兰羰面之间的间隙。
下端加工成螺纹相应配制开槽蚴母将开槽螺母拧紧后,再用开口销9固定防松,这样就避免了原结构因螺栓松动引起铰接销的轴向窜动而造成关节轴承的碎裂和交接销折断等故障的发生。装配时根据测量的实际情况,在法兰与铰接孔上端面之间增加调整垫片。具体做法如下:装配时,将联接板通过螺栓与后车架铰接孔睛端面紧固后,将关节轴承装入铰接孔后使其外圈端面与联接板充分接角。将匀接销加长然后测量关节轴承外圈上端面至后车架铰接孔上端面处的距离h根据二者之差Δh=(Δh=h2h,选配调整垫片的厚度,使其装配间隙控制在一定的范围之内,这样就保证了装配精度。4 效果自使用改进后的铰接结构以来,再未出现过铰接销扭断,关节轴承碎裂等故障现象的发生。此种结构形式不仅适用于装载机前后车架部位的铰接,而且也同样适用于其它类型的工程机械。

挖掘装载机的挖掘及装载作业应严格按照挖掘装载机安全交底操作。
一般挖掘装载机的 大挖掘力低于单斗挖掘机,因此,只能挖掘二类及以下的土壤,不宜挖掘三类及以上土壤。
挖掘装载机挖掘前要将装载斗的斗口和支腿与地面固定,使前后轮稍离地面,并保持机身的水平,以提高机械的稳定性。挖掘作业前应先将装载斗翻转,使斗口朝地,并使前轮稍离开地面,踏下并锁住制动踏板,然后伸出支腿,使后轮离地并保持水平位置。
动臂下降中途如突然制动,其惯性造成的冲击力将损坏挖掘装置,并能破坏机械的稳定性而造成倾翻事故。作业时,操纵手柄应平稳,不得急剧移动;动臂下降时不得中途制动。挖掘时不得使用高速档。回转应平稳,不得撞击并用于砸实沟槽的侧面。动臂后端的缓冲块应保持完好;如有损坏时,应修复后方可使用。移位时,应将挖掘装置处于中间运输状态,收起支腿,提起提升臂后方可进行。装载作业前,应将挖掘装置的回转机构置于中间位置,并用拉板固定。在装载过程中,应使用低速档。铲斗提升臂在举升时,不应使用阀的浮动位置。液压操纵系统的分配阀有**阀和后四阀之分,**阀操纵支腿、提升臂和装载斗等,用于支腿伸缩和装载作业;后四阀操作铲斗、回转、动臂及斗柄等,用于回转和挖掘作业。机械的动力性能和液压系统的能力都不允许也不可能同时进行装载和挖掘作业。在**阀工作时,后四阀不得同时进行工作。在行驶或作业中,除驾驶室外,挖掘装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员。一般挖掘装载机系利用轮式拖拉机为主机,前后分别加装装载和挖掘装置,使机械长度和重量增加以上,因此,行驶中要避免高速或急转弯,以防止发生事故。下坡时不得空挡滑行。当铲斗和斗柄的液压活塞杆保持完全伸张位置时,能使铲斗靠拢动臂,挖掘装置处于 短状态,有利于行驶。行驶时,支腿应完全收回,挖掘装置应固定牢靠,装载装置宜放低,铲斗和斗柄液压活塞杆应保持完全伸张位置。轮式拖拉机改装成挖掘装载机后,机重不少,为减少轮胎在重载情况下的损伤,停放时采取后轮离地的措施。当停放时间**过时,应支起支腿,使后轮离地;停放时间**过时,应使后轮离地,并应在后悬架下面用垫块支撑。

工作液压系统和转向液压系统的压力控制元件虽然结构有所不同,但是基本作用和原理相同,所以压力控制元件造成系统压力过低的故障,其处理方法都是一样的。
与工作液压系统不同的是,在转向液压系统中没有流量控制元件。如液压助力转向系统(图1)的恒流阀、全液压转向系统的流量稳定阀、双泵合流转向系统(图2)的**阀、流量放大转向系统的流量放大阀等,还有各种转向控制元件(转向阀、转向器)。由于流量控制元件失去正常控制能力,方向盘转动速度与输出流量比例失调,造成转向动作缓慢,多数驾驶员误认为是转向力不足。许修人员确认系统压力正常后,感到束手无策,就盲目更换配件,既浪费了时间也增加了维修费用。下面对流量控制元件的故障进行分析。
(1)恒流阀故障。恒流阀的流量控制能力下降将影响左右转向的速度,通常是恒流阀阀芯卡滞和恒流阀芯弹簧疲劳所致。处理方法是清洗恒流阀,通过配研卡滞现象;更换恒流阀芯弹簧或增加垫片,提高弹簧的控制能力。如果单方向转向速度慢,应从转向机和转向油缸找原因。流量稳定阀的原理与恒流阀类似,可以参考上述处理方法。
图2 双泵合流转向系统
(2)**阀故障。**阀的作用是根据转向系统的压力信号和方向盘转动的速度,控制转向油泵输出流量的分配。**阀芯卡滞和**阀弹簧疲劳,同样影响左右转向的速度,可参照恒流阀故障处理。
(3)流量放大阀系统故障。放大阀芯的卡滞,通常是流量放大阀内有异物所致,因此可清洗流量放大阀,将阀芯与阀孔配研卡滞。如果阀孔内损伤严重,更换配件。重要的是要查清楚异物的来源,如果是油缸密封件损坏的残渣,应该同时检修油缸,这种情况在液压系统中是经常出现的。
(4)转向控制元件的故障。转向阀、转向器都是转向控制元件,阀芯、阀套和阀孔之间的卡滞都将影响输出流量。如果出现单方向转向速度慢的情况,可以通过观察两个出油口的输出流量来判断是否卡滞现象;如果左、右方向的转向速度都慢,而且流量控制元件正常,则需采用观察两个出油口的输出流量是否足够,或更换转向控制元件进行比较的方法进行判断。
主要组成件的安装是空调系统调试至关重要的一个环节,空调主要组成件的质量是靠供应商和主机厂共同完成的,空调主要组成件从供应商到主机厂只能算是半成品,它们通过主机厂对系统进行连接才能形成一个完整体。因此空调器在主机厂生产线安装质量的好坏,直接影响到空调系统的质量。
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